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存在问题
小氢肥第40卷第3期2012年3月
氨合成塔无电炉开车总结
史元璋
(山西丰喜华瑞煤化工有限公司山西新绛043100)
温度升至365℃左右,升温效果并不明显。此时采取停止压缩机供气,合成系统缓慢卸压,将压力再
山西丰喜华瑞煤化工有限公司(以下简称华瑞公司)于2006年新建了1套“18·30”装置, 2007年4月投人运行,其中氨合成系统中的氨合成塔为@1800mm,内件采用三轴一径冷激型,运行至今已4年多,催化剂已进人使用后期,其中第1层的上中层活性不太好。在2010年检修后的开车过程中,合成塔电炉发生故障,当时合成催化剂的升温基本完成。在随后的生产中,合成电炉一直无法得到检修,处于不完好状态,一且发生停车事故,氨合成系统如何开车成为一件大事。
升温过程
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2011年6月4日,因前工段断电,造成全系统停车。当时预计检修时间不会太长,合成系统采取保温、保压、等待接气生产状态。但由于检修工作进展缓慢,从当日凌晨3:00一直持续到了 11:00左右.合成催化剂温度降至350℃左右,已达催化剂起活的极限温度,如果此时卸压检修电炉势必延长停车时间,造成前后各工段的停车时间过长,同时电炉的绝缘套与合成塔中心管间限过小,起吊和拆卸十分困难,给检修时间带来了不确定因素,如检修时间过长势必延长其他工段的连锁反应。为减少损失,决定在此温度下采取无电炉升温。
首先,合成系统压力由18.0MPa卸压到了, 8.0MPa,然后由压缩机以0.8MPa/min的升压速率向合成系统供新鲜气,同时采取微开塔后放空阀的办法,保证合成塔内气体新鲜度并略有流动。在升压过程中,密切注意各测温点的温度变化,各测温点升温缓慢,若干测温点的升温速率约为 0.1℃/min,而有的无明显变化,但总的趋势是上升的。2h以后,合成压力基本保持在18.0MPa,
万方数据
次降至8.0MPa左右,重新补气升压。在卸压过程中,由于塔内气体流动加快,温度上升也较为明显,当压力降至8.0MPa时,催化剂床层温度已升至 380℃左右,再采取补气升压,同时塔后稍微放气的方法进行升温。由于此时催化剂床层温度已达约380℃,催化剂活性较好,第2次升温速率也比第1次快,2h内当合成系统压力升至18.0MPa 时,催化剂床层温度已升至420℃左右,其中最高温度已达至450℃,此时已基本可以断定本次升温可以顺利完成。再次将合成系统卸压至 8.0MPa,卸压完成时,催化剂床层温度已达 440℃左右,最高为470℃,再次由压缩机补压,同时为了防止催化剂床层温度上升过快,开 1台循环机,通过控制循环量的方法控制催化剂升温速率,同时也使各测温点的温度趋于平衡,通过近6h的反复调节,终使合成催化剂升温成
功,减少了因意外停车带来的损失。 3
操作注意事项
(1)由于合成塔在保温、保压过程中各点的温度不尽相同,有时甚至相差很大,但只要有1点或2点的温度高于催化剂起活温度,升温成功就有希望。
(2)由于操作初始阶段催化剂温度较低,几乎处于起活温度的临界值,此时升温速率十分缓慢,有的测温点温度甚至会出现略降,不能操之过急,必要时可以停止压缩机供气一段时间,观察温升情况后再进行操作。刚开始时的升温是十分脆弱的,应严格控制塔后放空量,避免放空量过大将热量带走。绝对不能开循环机进行气体循环,任何可能使催化剂温度下降的操作都要严格禁止,应以催化剂温度上升为最