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φ3120mm灰盘炉底的应用

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更新时间:2024-12-11 10:47:53



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φ3120mm灰盘炉底的应用 小氮肥第39卷第11期2011年11月
@3120mm灰盘炉底的应用
孙迎芬崔健锋
050200)
(河北石家庄双联化工有限责任公司
1存在问题
河北石家庄双联化工有限责任公司现拥有 16台造气炉,10*造气炉为@2650/2800mm锥形水夹套造气炉.由于仍沿用@2820mm灰盘装置,因此存在如下问题:①由于水夹套下部内径加大,出灰口上部截面积变大,造成灰渣延流距离变小,每边仅有10mm:②因为安息角不到位,在生产过程中时常出现塌炭和流生炭现象,虽然加装延流板,但由于灰仓偏小,造成排灰不畅、大疤块堵灰门等现象,使炉况难以控制甚至还要停炉。
2
改造内容
利用大修机会,10*造气炉改用Φ3120mm 灰盘装置的大炉底总成。
(1)灰盘:直径由原来的@2820mm扩大到@3120mm,扩大了灰渣过渡区.保证灰渣的延流
传统煮蜡与在线煮蜡的比较
3
传统煮蜡与在线煮蜡的比较见表1。
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距离.每边由原10mm增加到160mm:原灰盘挡灰沿处厚度由20.0mm增加到27.5mm,灰盘外沿厚度由原来的35mm增加到45mm,既能增加支撑强度,又能起到耐腐蚀、防裂的作用。
(2)大齿圈:材质由原QT400提高到QT500,模数由20改为24,并增加齿形厚度:滑道材质由原QT400提高到QT500,使其从硬度到抗拉强度均有所加强。
(3)滑道与钢球:钢球由原来的Φ80mm改为@90mm。随着炉底外壳的加大,滑道直径也相应增大,改造后的滑道为向心推力滑道,承载能力大,且自身有防位移能力;采用石墨填料密封,即使有外来的灰尘进人,滑道转动时也能够自行排出,能够解决扣碗式滑道由于无法排灰而增高滑道,造成灰盘位移的现象,
(4)灰仓、灰渣箱与鼓风箱的改进:加大灰仓,使容渣区的容积有了较大的扩大,延长了灰渣
传统煮蜡与在线煮蜡有着各自的优点和缺点,可根据2种煮蜡方式比较结果选择适合的煮蜡方式。
表1传统煮蜡与在线煮蜡的比较
煮蜡方式传统煮蜡
在线煮蜡
优点
(1)煮蜡效果明显,一次煮蜡可以保证系统稳定
运行率年左右时间:
(2)煮蜡过程操作简单,稳定性高:
(3)煮蜡过程安全,对系统设备保护效果好;(4)煮蜡后,对系统运行没有影响。
(1)不必系统停车,只要系统运行稳定即可:(2)物料消耗很少,基本可不计。
缺点
(1)传统煮蜡时间长,必须保证停车6h以上;(2)煮蜡过程消耗部分蒸汽:
(3)煮出的石蜡会对现场环境有一定影响。(1)危险性高,温度控制难度大
(2)煮蜡效果持续时间短,一般可以维持3个月时间
(3)煮蜡后石蜡进人甲醇分离器,极易造成甲醇分离器丝网除沫器堵塞;(4)甲醇水冷器管程设计温度一般为70℃,易造成换热管性能受损;(5)因受热胀冷缩影响,管板与换热管环缝容易出现泄漏。
(收到修改日期2011-09-05)
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