
小氮肥第40卷第3期2012年3月
为190kt。进行双高压改造后,系统生产能力扩大,生产运行时,随系统负荷提高,低压分解系统
二段分解塔液位出现波动现象。 1
原因分析
2009年7月双高压改造结束后,系统负荷大
幅度提高,尿系产量达到26.5Vh时,二段分解塔液位出现波动,随负荷进一步提高,波动更严重。针对此现象,进行了综合分析:系统物料流量不稳定,但一段分解塔分离段液位稳定,其根本原因是二段分解塔填料段积液。因此,着重对管道阻力和设备内件进行计算分析。
(1)经管道阻力计算得:自二段分解塔填料段至分离段管道及管件阻力降为1.2kPa;在系统负简增加时管道内介质流速增加,管道阻力相应增大,从而造成二分塔填料段积液。解决方法应围绕消减管道阻力降进行。
(2)通过贝恩-霍根公式计算可得:规整填料泛点气速为1.94m/s;在二段分解塔液位出现波动时,系统尿索产量约为26.5h,气相流速为 0.78m/s,远小于二段分解塔的泛点气速,不会发生液泛。
(3)二段分解塔内液体分布器下料分布均匀,而填料层内液体分布不均勾,在系统负荷增大时形成气阻,造成二段分解塔液位不稳。前次停车时,曾对二段分解塔进行了拆检,据设备、填料
和分布器的检查结果,基本可排除此原因。 2
改造方案
(1)二段分解塔填料段至二段分解塔加热管道管径由DN150mm扩大为DN200mm;二段分解塔加热器至二段分解塔分离段管道管径由 DN250mm扩大为DN300mm,二段分解塔加热器位置南移0.55m,二段分解塔加热器上部出液管道与二段分解塔进料口齐平,减少管道弯头数量:使管道阻力降低约0.5kPa。
(2)二段分解塔填料段降低0.8m,二段分解塔隔板及升气帽上移0.8m,二段分解塔出料口上移0.8m后重新开口,扩大填料段出液与分离段进口之间的位差;尿液入口位置不变,管径扩大
为DN300mm。 3结语
尿素低压分解系统经改造后,效果明显,解决万方数据
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了二段分解塔液位波动的问题。目前,系统最高负荷已达到29.0Vh,为系统以后增加负荷奠定了基础。
(山东充矿鲁南化肥厂山东滕州277527朱凯)
Φ2800mm/Φ2600mm造气炉水夹套检修改造小结
Φ2800mm/Φ2600mm造气炉水夹套的使用情况
河北石家庄柏坡正元化肥有限公司(以下简称正元公司)2009年1月造气炉水夹套开始使用尿素解吸废液蒸发后的残液及甲醇残液。 2009年下半年起,水夹套使用寿命明显减短,多台造气炉水夹套出现泄漏,严重影响安全生产。因此,决定对每台造气炉水夹套进行检查,并对更换的报废水夹套进行检测。经检测发现:主要磨损部位为下部平封头和内壁(正元公司造气炉水夹套底部均为平封头),平封头最薄处仅为1.0mm(设计厚度为18.0mm);水夹套内壁焊接破渣条之间、高度为700mm以下处腐蚀磨损较严重,最薄处只有1.5mm,大部分厚度< 5.0mm,700mm以上处最薄为16.1mm(内壁设计壁厚18.0mm);水夹套外壁最薄处11.3mm(设计壁厚12.0mm):上封头无明显磨损。根据检测情况分析认为:水夹套磨损的主要原因为以下几个方面。
(1)解吸废液蒸发增浓装置运行效果不佳,解吸后的废液进人水夹套内部,造成底部封头、内部及内壁下部形成腐蚀;其所产的蒸汽入造气炉后,也对炉膛内壁造成腐蚀。
(2)造气炉内灰盘转动破渣条破渣时,炉渣对水夹套内壁有磨损作用。
(3)水夹套底部采用平封头形式后,为增强破渣能力,水夹套内壁向下延伸100mm,造成水夹套与灰仓连接大部分是水夹套安装在灰仓上,下伸的水夹套左右定位,水夹套底部平封头外沿与灰仓焊接,这样造成灰仓上部与水夹套下封头之间形成死区,上、下吹蒸汽冷凝后,对水夹套底部平封头形成外腐蚀,此为造成底部封头腐蚀的主要原因。