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某柴油机气门杆尾端面异常磨损分析

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更新时间:2025-01-13 10:40:54



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某柴油机气门杆尾端面异常磨损分析 第34卷(2012)第2期使用维修
荣油机 Diesel Engine
某柴油机气门杆尾端面异常磨损分析
徐立强,左森都,马玉凤,胡志胜
(安徽江淮汽车股份有限公司,安徽合肥230601)
Vol. 34(2012) No. 2
摘要:针对某柴油机气门杆尾端面异常磨损,从播臂镶块金相组织及弹簧预紧力参数进行分析。分析表明:异常磨损系掘臂镶块生产工艺存在缺陷;气门弹簧预紧力和刚度过大引起。在分析该配
气机构受力情况时,借助了Excite_TimingDrive软件,为设计改进提供了一定的理论依据。关键词:配气机构:气门:金相组织:弹簧预紧力
中图分类号:TK423.4*3 0引言
文献标识码:B
某柴油机800h交变负荷试验过程中,发动机出现异响,功率急剧下降,排温也相应升高。停机拆解发现,各缸气门杆尾端面均有不同程度磨损,个别气门杆尾端面磨损严重,如图1所示。这严重影响了发动机的配气相位和气门升程,降低了发动机各项性能指标。
异常磨损
图1气门杆尾端面异常磨损
1原因分析
该柴油机配气机构为带推杆的顶置气门配气机构[1],摇臂与气门杆尾端面接触,驱动气门开启。经过故障树(FTA)分析,判定导致气门杆尾端面异常磨损的主要因素有以下两方面。
(1)摇臂镶块或气门杆材料不合格:
(2)摇臂镶块与气门杆尾端面接触应力过大。 1.1气门与摇臂镶块材料分析
为提高气门杆尾端面耐磨能力,端面焊片材料采用硬质合金60Si2Mn,经检测进排气门杆尾端面
文章编号:1001-4357(2012)02-0057-03
硬度值分别为HRC60.2和HRC60.8,大于图纸要求(硬度值≥HRC58)。另外,供应商也反馈:其气门产品在供给其他整机厂家时,未出现质量问题。因此可以判定气门杆材料合格。
图2为原机与竞品机摇臂镶块外观对比。经检测:竞品机镶块表面纹路细且短,微辨加工痕迹,用指甲轻刮表面无阻碍感,表面粗糙度为0.35左右:而原机镶块表面纹路细长,加工痕迹明显可见,轻刮表面有阻碍感,表面粗糙度为0.7左右。
竞品机
原机
图2摇臂镶块外观对比
进一步的金相组织分析对比如图3所示。竞品机镶块金相为块状碳化物+回火马氏体+少量残余奥氏体+二次渗碳体小颗粒+少量孔隙;原机镶块金相为块状碳化物+网状回火马氏体+率火马氏体 +残余奥氏体+二次渗碳体小颗粒+孔隙。从金相组织对比中可发现:原机镶块比竞品机镶块多了淬火马氏体,这是原机镶块回火不完全导致的淬火马氏体残留。而淬火马氏体的硬度很高(2),残留在组织里会形成“刀刃”,容易刮伤气门杆尾端面。竞品机镀块比原机镶块金相组织细小致密,并且分布均匀,这对降低磨损有益。
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