
设备运维
造粒塔清洗装置的改造俞荣军(天辰化工有限公司.新疆石河子832000)
摘要:本文介绍了造粒塔清洗装置X-4502,在清洗造粒塔内壁结碱过程中出现的问题,以及针对这些问题进行的分析、采取的措施和每个阶投所取得的效果。改造造粒塔清洗装置后可安全、快捷、高质量的清洗造粒塔。
关键词:造粒塔;清洗装置 1工艺流程简述
粒碱停车,待喷洒筐冷却之后将其吊出(停车2小时后),在喷酒筐位置安装滑轮挡板,拆开粒碱传送装置VI-4401与造粒塔连接处的软连接,偏造粒塔下清洗短管到清洗水罐T-4501 处。将X-4502的冲洗软管和自流式旋转喷嘴降到最低位置,启动冲洗水泵P-4501将冲洗水注人喷酒口,(根据冲洗水的温度及清洗情况)慢慢提升X-4502喷头在造粒塔内的位置对造粒塔锥部和内壁结碱进行清洗。等造粒塔锥部和内壁彻底清洗干净后关闭冲洗水,排尽X-4502橡胶管内的水,切换阀门后将T-4501内碱水打至碱栈台废碱鳞或碳酸钠
原有清洗装置及清洗流程图
2冲洗过程中的问题及影响 2.1对清洗人员安全的影响
氢氧化钠是强碱,其水溶液有强烈腐蚀性且遇水放出大量热量。启动P-4501清洗过程开始进行,T-4501内氢氧化钠含量升高,清洗水温也随之会升高。整个清洗过程中,清洗人员要随时观察造粒塔内壁结碱清洗情况,依据清洗情况调整X-4502喷嘴高度将造粒塔清内壁洗干净。清洗过程重复进行,与 X-4502喷嘴连接的橡胶管口处便会被腐蚀,易脱开甩出,管内
高温带压碱水喷出烧伤清洗人员。 2.2对清洗效率的影响
随着清洗过程的进行,会不断有大块造粒塔内壁结碱掉下,随冲洗水进人T-4501内。这样T-4501内碱水浓度迅速升高基至结晶,无法及时溶解的大块碱和已结晶碱堵塞管线、P-4501泵出口,使泵不能正常将水打出,被迫暂时中断。待清通管线泵出口后,往T-4501加水稀释,起泵循环至合适浓度,打去
2万方数置线2016年12月
栈台废碱罐或碳酸钠后方可继续冲洗,大大延长了清洗时间。 2.3对操作人员劳动强度的影响
清洗过程中,X-4502四个喷嘴同时出水,出水集中且带压。造粒塔内壁结碱易大块掉落,堵塞造粒塔出口和T-4501锥形进水口,使大量高浓度高温碱水溢出至二楼地面,需其操作
人员暂时放下手里的工作,及时清理,消除安全隐患。 3采取的措施及取得的效果
测量工艺喷洒筐的外形尺寸及重量,按照工艺喷洒筐的尺寸制作一个清洗喷洒筐,清洗喷洒筐的材质为普通碳钢,重量严格控制在22Kg以内,由于是为清洗造粒塔而设计制作,按照清洗工艺流程要求,清洗喷洒管表面的6组喷酒孔直径为3mm 且靠上部分呈斜向上45°(如下图所示全面清洗造粒塔),防止清洗水中的杂质(主要杂质为氧化铁、氧化镍)堵塞喷酒孔,清洗喷酒筐制作完成后,进行转子动力学动平衡实验,将不平衡值控制在5g.mm/Kg以内。
清洗喷酒筐制作完成后安装在备用喷酒装置上,吊装在造粒塔顶部。前期的清洗造粒塔工作准备完成,将喷酒装置通过控制柜启动运行正常后,启动冲洗水泵P-7201开始清洗。根据清洗喷酒筐运行中甩出的清洗水轨迹,及造粒塔的清洗效果,调节喷洒装置的转速。
改造后的造粒塔清洗方式,避免了清洗过程中,原清洗装置X-4502喷嘴与橡胶管连接处由于腐蚀脱落,碱水飞溅伤人的安全事故的发生,解决了大块碱掉落堵塞下料口的问题,大大提高了安全操作指数。清洗过程也由原来的48小时缩短为现在的8小时,提高了工作效率同时还节约了大量的人力,减少了含碱废水的排放,减少环境污染。
改造后的清洗装置尺寸图及清洗流程图
4结语
造粒塔清洗装置的改造,解决了清洗时间长难度大的间题,保证了清洗工作的连续性,降低了劳动强度,更重要的是保障了清洗工作的安全性,提高了清洗效率。