
泄压对集输系统含水影响及控制研究
王新刚
吉林油田公司新民采油厂
138000
摘要:外输原决含水需控制在0.5%以内。2012年打泄压造或站内集验系统各节点含水特续诺高不下,极大的影响原油正常外输,影响时间长达35天。2013年,通过对各节点含水国素分析,找到了影响各节点含水变化的主要国素,有针对性的开展施调控,取得了一定的效累。2014年在打并泄压期间控制集输系统各节点含水不上升,保证了外输原油正常外输
关键词:打井泄压;集输系统;外输原油含水;控制措施、问遍的提出
原油外输含水要求控制在0.5%以内,超过这个数值就要停止外输原油,一且停输对生产带来极大的影响,固此控制此指标非常关键。
二、外输系统现状
站内集输流程:采油队来液一六台一级油气分离器一→(液)一→ 2500沉降罐(—段加药)→(油)→1#5000罐→(脱水泵)4#沉降罐(二段加药)→3#储油罐→2#储油罐→外输泵→外输。监测节点及控制含本如下:
表1联合站各节点含水情况表
整测节点正常时含水不平急含水
2500璀出日含水(%)
7.0 大于了
电脱人口含水(%)
4.5 大于6
三、存在问题及原因分析
4路出口含水(%) 0.7 0.82
3#罐4米含求(%)
9°0 0.72
外输含水(%)
0.45 0.5大于
1.通过资料报表看,打井港压期间,新井返吐物通过卸油岗和各队来液管网进人我站集输系统,造成液量增加,减少系统沉降时间,影响到节点含水
2.系统各个节点含水监测工作,一直以来是2小时取样化验一次,化验时间间隔过长,含水变化不能及时监测到,影响到节点含水。
3.破乳剂选型不合理,及破乳剂用量调控不合理,影响到节点含水,
4.集输系统的运行调控不当或不及时,各继嫌位产生较大波动,影响到节点含水。
5.系统热化学沉降温度范围过低,影响到节点含水。
6.新井返吐物和来液混合造成原油品相下降,乳化油量增加,影响到节点含水。
四、确定原因制定对策的效果分析
通过对影响节点含水的六个方面的分析,可以得出:液量增加、节点含水监测密度、破乳剂选型及破乳剂用量调控,集输系统的运行调控、系统热化学沉降温度等方面,只是对各节点含本变化产生影响,具有可控性,不是决定各节点含水变化的主要因素,
而新并返吐物和来液混合,造成原油品相下降,乳化油量增加,导致热化学脱水效果变差,不仅仅是增加破乳剂用量,延长脱水时间,提高热化学沉降温度等措施就能解决的,
固此确定影响各节点含水变化的主要固素是:新井返吐物和来液混合,造成原油品相下降,乳化油量增加,导致热化学脱水效果变差,
基于以上原因和工艺要求,开展打井泄压期间对集输系统含
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2014年11月
水影响及控制研究提出六项解决对策:
设备管理
1.3月2日,开始打井压,将对站内集输系统各节点含水带来巨大的影响,为保证站内集输系统各节点含水不超标,建议平稳泄压,不能集中卸油卸水,
2.3月3日,开展系统各个节点含水监测,由2小时取样化验一次改为1小时取样化验一次,加密取样化验,严密监控含水变化,
3.3月5日,酸乳剂选型,适当增加破乳剂加入量(浓度),由 20ppm增加到40ppm,
4.3月8日,调整脱水原油的温度,由原来的60℃提高到 6570℃。
5.4月份,打井泄压工作全面展开,大量新井返吐物通过卸油岗和各队来液管网进入站内集输系统,至16目,电脱入口含水由4.8%升至6.43%。17日及时调整破乳剂加入量,由每天的20 公斤增加到40公斤,同时要求:一是化验岗加密取样化验检测,二是输油岗对1#、2#,3#大罐操作必须保持罐位平稳运行,1#罐放水量控制在每天30方,并采取多时段放水,三是卸油岗平稳排水卸油,卸油量控制在30方/h,排水量控制在50方/h,至22日,电脱入口含水由7.33%下降至5.02%,3#罐4m含水由0.97%下降至 0.47%,4#出口含水由1.2%下降至0.75%,外输含水由0.44%下降至0.4%,各节点含水均恢复正常,
总结:四月份打并泄压期间,集输系统各节点含水控制较好,
一是含本监测及时,较早发现隐患苗头二是措施及时,在各节点含水上升慢
三是在采取措施的同时,控制集输系统平稳运行,保证罐位无较大波动。
6.5月份,站内集输系统由于打井泄压及外泄原油等的影响,致使各个节点含水发生极大变化,5月9目站内各个节点含水均上升,及时采取措施,降低各节点含水
(1)增加破乳剂加入量,由每天20公斤增加到50公斤。(2)加密各个节点含本监测。
(3)加强1#,2弃、3油蒲平稳运行,减少位波动的影响。(4)严格控制外卸油及排水。
通过上述措施,至5月16日,各个节点含水基本恢复稳定五、认识及下步打算
1.通过对影响集输系统节点含水波动的各个方面的分析,明确影响各节点含水变化的主要因素,在打并港压期间,有针对性的开展措施调控:一是含水监测及时,较早发现险惠苗头,二是措施及时,在各节点含水没有升到最高时,及时采取措施,三是在果取措施的同时,控制集输系统平稳运行,保证罐位无较大波动,保证了原油正常外输
2.有效实施对策,掌握生产运行参数,确定作业标准,制定管理制度。
3.监测各节点含水变化动态数据参数。
4.正确执行油罐运行规定要求,杜绝管理不到位的行为。
综上所示,找到影响外输含水波动的原因,制定合理的调控措施,外输含水控制在规定的范围内,确保原油外输系统平稳运行
作者简介:王新刚,男,1971年生,毕业于大庆石油学院采油工程专业,本科。现从事生产管理工作,助理工程师。