
柱塞气举影响因素分析杨康(中石油华北油田采油工程研究院,河北任丘062550)
捕要:油田开发过程中,由于油藏压力的降低导致油并气琴举升效率低下。通过采用程塞气举工艺技术改善举升效率。本文通过研究柱塞气举举升过程中各种因素,为后续柱塞
举升工艺优化提供借鉴意义。 1柱塞气举不可控因素 1.1生产气液比因素
在气举过程中,气体作为举升液体的能量,因此井简气液比越高越有利于实施柱塞气举工艺,相反气液比低于一定数值时,会造成气举动力不足,液体无法举升到地面,需要额外补充地面气源。
1.2储集层产气量因素
在相同条件下,储集层产气量越大,在气举过程中效率越高。储集层产气量不仅能够提供气举过程中柱塞所需动力,而且能平衡油井井口油压、套压。当储集层产气量较少时,气体
能量不足,液体无法举升到地面。 1.3分离器压力因素
通过工艺技术研究发现分离器压力越低,在气举过程中作用在柱塞表面压力越小,气举效率越高。因此在工艺要求范围
内,降低分离器压力来提高柱塞气举效率。 1.4产液指数因素
在气举工艺过程中保持其它因素不变的情况下,气量越高,供液能力强的油井产液量也随之增加。随着产液指数增加,柱塞上下运行时间增长,在保持地面压力不变的情况下,油井底部聚集液量也增加。因此柱塞运行时间增长产液指数增加。
表1产液指数对柱塞气举影响统计表
产液指数/=*/
p.edk 2.41 2.51 2.61 2.66 2.71
每循环举液量/m 0.159 0.16 0.17 0.17 0.18
2柱塞气举可控因素 2.1油井井口油压因素
循环时间/ min 14.8 15.0 15.1 15.2 15.3
周期注气量/m 139.2 139.6 139.8 140.0 140.0
每天举液量/m 15.4 16.0 16.6 16.8 17.1
在保持其它因素不变情况下,柱塞气举随着井口压力提高,由于井口压力加大柱塞运行井底流压,导致井底液量减少,因此气举液量随之减少。
万方数据
并口油压/ Mpa 1.51 1.61 1.71 1.81 1.91
表2井口油压对柱塞气举影响统计表
每循环举液量/m* 0.159 0.157 0.15 0.15 0.14
2.2开并时间因素
环时间/ min 14.8 14.8 14.7 14.6 14.6
设备运维
周期注气量/每天季策量/
m
139.2 148.0 156.7 165.2 174.0
15.4 15.2 15.0 14.7 14.5
随着开井时闻增长,油井油压、套压持续降低,井筒积液严重,柱塞上行需要更大动力,能量损失也越大。因此开发过程
中要合理设计开并时闻,减少气举损失。 2.3柱塞运行下死点高度因素
在相同条件下,柱塞运行下死点高度越高,油井井底流动压力越大,气举过程中能量损失越严重。因此合理优化柱塞运
行下死点高度,有利于减少气举柱塞运行能量损失。 2.4注入气体压力因素
随着地面注人压力的增加,柱赛运行压力增大,致使气举柱塞上行时闻增加,因此气举柱塞运行时间随着注人压力增加
而减少。 3小计
柱塞气举工艺优化过程中充分考虑气举可控因和不可控因素,合理考虑各因素对气举的影响,减少气举过程能量损
失,提高柱塞气举效率。参考文献:
[1][美]K.E.布朗主编升拳法采油工艺第二卷(下)[M].石油开业出版社,1987,477~507
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[4]成勇.华北油田排水采气工艺技术应用研究[D].西南石油学院,2000
作者简介:杨康(1989-)毕业于长江大学石油工程学院石油与天然气工程专业,硕士研究生,现从事于采油工艺研究,
2017年04月
化工置筑