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起重机臂架起升速度慢的原因

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更新时间:2025-01-10 14:21:42



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内容简介

起重机臂架起升速度慢的原因 Troubleshooting
故障排查
起重机臂架起升速度慢的原因口毕胜王燕
一台合力牌HRS4532型起重机,工作600h后,臂架起升速度突然变慢,其他相关联臂架的伸缩、液压转向和液压制动等功能均正常。现场测试显示,液压缸全行程时间为57s(空载),出厂试验值为32s(空载),工作效率大大降低,吊运相同数量的集装箱,柴油消耗量从200L/天增加到 350L/天。故障可能原因与排除方法如下:
1.变幅缸液压阀组内漏或有较大节流
现场使用快速举升能量再生功能时,拆开阀组回油口,发现油量很少,对起升速度变化影响不大。在液压阀进、出油口同时接上压力表,空载或带载起升时,两个压力表的差值与生产厂家提供的压力损失曲线基本吻合,说明液压阀组无较大的节流。
2.多路阀内漏、先导压力不足或阀芯卡阻
现场拆下起升工作片阀芯检查,无赃物,阀芯在阀孔中运动灵活,无卡阻。检测发现臂架的伸缩速度正常,将多路阀伸出缸控制油路与起升缸控制油路对调,故障依旧:检测先导油压3.5MPa,正常。车辆带载45t 能够起升,说明系统压力可以达到 30MPa,不存在内漏。
168工程机械与维修CM&M2010.06
方方数据
3.液压缸泄漏
将起重机负载20t起升到4m高度,停机观察10min,液压缸保压良好,无明显下滑现象。
4.柴油机转速不足
经检测,柴油机空载和负载情况下转速稳定,在额定转速2000r/min 的情况下,相关指标正常。
5.液压泵磨损、流量不足
(1)液压泵磨损严重,效率下降
对比伸缩臂伸出和起升对系统流量的需求,即可判断泵是否磨损。臂架单独起升时,故障前所需时间为32s,对应流量为430L/min:故障后所需时间为57S,对应流量为 230L/ming
臂架单独伸出时,故障前没有
负载敏感信号口
(X油口)
扭距控制压力信号港漏至壳体
压差调整螺钉
记录,司机反映前后差别不大:故障后伸出时间为34S,对应流量为 310L/min
双泵合流的总流量为430L/min 左右,远大于需求。比较臂架的起升和伸出时对系统流量的需求(故障后),可以看出臂架伸出时所需流量比起升时的还多80L/min左右,说明泵的磨损可以忽略。
(2)双泵合流时另一个泵流量不足
液压系统共有2个排量105mL/r 柱塞泵,在臂架起升和伸出时两泵合流,以提高臂架运行速度。但在控制起重机转向、制动及吊具时,只有一个泵供油,且这些功能一直正常,因此怀疑另一个泵(称之为1号泵)出现故障的可能性大。由柴油机输出扭矩只有43%可知,系统输出功率太小,试调控1号泵的扭矩控制器(见
最高压力调整螺钉控制压力至伺服活室(柱塞行程减小)泵压力至伺服活塞(柱塞行程加大)
图1变量泵控制结构图
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