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变脱塔的修复与改造

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更新时间:2024-12-11 10:06:45



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内容简介

变脱塔的修复与改造 小氮肥第40卷第5期2012年5月
机1次进行清洗维修,运行成本高;空气压缩机带油严重,油垢附着在一段加热器列管壁,传热效率降低,腐蚀加剧,需每年清洗一段加热器,又增加了成本。合成氨装置有富余的空气,联压机三段出口空气压力为3.2MPa,二期尿素装置中压分解系统最高压力1.75MPa,经过减压能够满足其需要。
2二次防腐空气改造的方案
2010年4月,结合装置情况提出改造方案:分别从150kt/a合成氨和200kt/a合成氨联压机四段出口管线引空气至中压分解系统,进装置前管线上安装2台油过滤器和2只减压阀,经过减压阀进入一级油水分离器、二级油水分离器进人后,再经过超滤器后经过自动减压调节阀,进人一段分解系统去一段加热器尿液管线内,从而进入
中压系统进行二次防腐。 3经济效益
空气压缩机运行耗电费用:1台空气压缩机每小时耗电18.5kW·h,按1年运行300d、电价 0.35元/(kW·h)计,则年耗电费用46620元;空气压缩机每年的维修及润滑油费用5000元;因空气压缩机带油导致一段加热器结垢,每年清洗 1次一段加热器的费用2万元:油水分离器用旧设备,管线用旧管材,减压调节阀和超滤器购置成本为1万元;则全年获得的总效益为61620元。
二次防腐空气采用合成氨装置来空气后,解
决了需另运行肩动空气压缩机带来的油污重、运行成本高等问题,既节约了运行成本,又防止因空气压缩机跳车导致的空气管线堵塞,同时减缓了段加热器的腐蚀。
(四川美丰化工股份有限公司化肥分公司四川德阳618000阳陶梁春雨吴红梅)变脱塔的修复与改造
2003年,为实现变脱塔长周期运行和解决环保问题,山东充矿鲁南化肥厂合成氨分厂将变换气脱硫改为拷胶脱硫工艺。拷胶改变了脱硫液中悬浮硫的物性,硫颗粒变小,不易黏附于变脱塔的填料上,变脱塔的运行周期大大延长。2004年,又将原半脱塔改为变脱塔,2台变脱塔并联运行进行变换气脱硫,系统运行周期最长达到450d。
万方数据
1存在问题
25
2007年11月5日,变脱塔下封头出现渗漏。经测厚检查,发现最薄处仅有4.6mm(原厚度为 24.0mm),初步怀疑内部防腐层脱落造成腐蚀,使封头减薄。为避免事故扩大,影响系统运行,将该变脱塔退出系统。拆人孔进行内部检查发现:下封头腐蚀较重,其防腐层已全部脱落,内壁有大面积腐蚀坑疤,下封头接管处腐蚀最为严重,原焊肉全部缺失,已严重威胁设备的安全运行。该设备的检修档案显示:上次检修日期为2005年8月,当时检查发现有大面积点蚀,重新进行除锈防腐,但因急等开车,封孔时环氧漆尚未固化;下封头接管高出下封头约150mm,为阻挡碎填料进人溶液出口自调阀卡住自调阀,在接管外设有阻挡碎填料的挡管,造成封头内部始终存在一部分静止脱硫液、硫颗粒及硫膏,无法循环流动,一且防腐层
被破坏,腐蚀速率加快。 2原因分析
(1)上次实施防腐作业时防腐层未达到固化期,系统置换开车时,防腐层在高压气体、液体的冲刷下被破坏,未达到防腐目的和要求,导致腐蚀发生。
(2)下封头接管高出封头内壁较多,造成下封头内始终存在一部分无法流动循环的“死液”,一且具备腐蚀条件,液体内含有的H,S及硫颗粒等腐蚀因子加剧腐蚀的发展,对设备造成巨大
破坏。 3
修复与改造方案
(1)为尽快恢复系统高负荷运行、尽量缩短
系统减量时间、减少损失,先对下封头进行加固。修复方案:1)下封头内壁清理打磨至出现金属光泽后,对腐蚀较大坑疤焊补,堆焊至15mm;②拆除接管处补强板,将新制作的@1600mm封头(材质16MnR)在原封头下贴补,焊前预热、焊后热处理,并进行探伤检验;③在新封头下加支架处沿圆周均布支撑于裙座,进行二次加固;④检修完毕后,对内部除锈,重新刷环氧漆防腐。
(2)将下封头及部分筒体更新为0C18Ni9材质,下封头内改造内容:①拆除原挡填料的挡管,在溶液出口自调阀前短接内增加挡板,以达到阻挡碎填料进人自调阀的目的;②下封头内接管高
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