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汽轮机带负荷发电能力不足的因为分析及改造

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汽轮机带负荷发电能力不足的因为分析及改造 第2期 2011年3月
中氮肥
M-Sized Nitrogenous Fertilizer Progress
No.2 Mar.2011
汽轮机带负荷发电能力不足的原因分析及改造
陈银竹
(山西焦化股份有限公司,山西洪润041606)
【中图分类号】TK269
【文献标识码】B
山西售化股份有限公司集化二厂供汽车间的
2台抽汽凝汽式汽轮发电机组的汽轮机由青岛捷能汽轮机公司制造,型号分别为C6-3.43/0.981 和C6-3.43/0.49,其主要技术参数为:额定功率6000kW,主汽阀前压力3.14~3.63MPa,温度420~445℃,循环冷却水水温设计为27 ℃,最高为33℃,纯冷凝工况下汽耗分别为 5.07kg/(kW·h)和4.73kg/(kWh)。自 2001年7月投用以来,其发电能力一直未能得到充分发挥。主要间题:一是因自然通风冷却塔设计能力不足,致使夏季循环冷却水温度偏高,汽轮机真空不够,无法实现满负荷运行:二是冬季时因外界蒸汽用量大后不能保证汽轮机用汽器要,无法实现满负荷运行。由于冬季生产和生活蒸汽用量大且调节有限,因此解决此问题只能从满足汽轮机真空方面着手。而影响汽轮机真空的要索除抽气器的能力及真空系统是否漏气外,最重要的整循环冷却水温度和避汽器的换热效果。
1原因分析 1.1汽轮机
冬季和夏季2台汽轮机均达不到满负荷发电的能力,且汽耗均大于设计指标,循环冷却水温升7.5~11℃,端差为3~10℃。
分析原因,主要有三:①由于冬季蒸汽用
量较大,要求锅炉产汽大于设计的额定负荷,使主蒸汽带盐严重,汽轮机隔板喷嘴和转子叶片发生堵塞和积盐现象,造成汽轮机抽汽压力超标; ②汽轮机的汽封泄漏严重,使凝汽器运行达不到设计要求;③循环水自然通风冷却塔设计能力偏低,致使夏季循环水温度达不到要求。
【收稿日期】2010-09-21
【修稿日期】2010-10-31
【作者介】陈银竹(1975一),女,山西临筹人,机城「.程师。万方数据
【文章编号】10049932(2011)02~005001
1.2凝汽器
正常运行时凝汽器内压力是由相应的饱和蒸汽温度决定的,而饱和蒸汽温度与外界冷却介质的热交换情况有关。在凝汽器中,汽轮机所排乏汽与循环冷却水进行热交换发生相变时,凝结水在整个换热面上保持饱和温度,蒸汽汽化潜热被冷却水吸收。影响管子内外壁传热的主要因素有内外壁上沉积的水垢、盐类物质、污泥等,同时还取决于管内冷却水的流动状态。当循环冷却水进水温度降低时,蒸汽凝结水温度降低;当传热面积增大时,蒸汽凝结水温度降低:当冷却水流量增大时,蒸汽凝结水温度降低,但其降低的幅度较小;传热系数的大小对蒸汽凝结水温度影响较大。
2整改措施
(1)对汽轮机转子和隔板喷嘴进行除盐除垢,消除汽封漏汽(此项已经在2003年大修时完成)。
(2)提高真空系统的严密性。主要是定期
对真空系统进行检漏,检查清理主抽气器喷嘴根据负荷情况及时合理地调整轴封蒸汽压力(已在轴封供汽管道上安装了压力表,制定了有关规定,给出了轴封供汽压力值)。
(3)为消除或减少凝汽器管内污垢沉积现象,于2004年3月和5月分别对1'、2"汽轮机的凝汽器进行了改造:在凝汽器铜管内安装螺施纽带清洗装置。
凝汽器螺旋纽带清洗装置作为一项专利技
术,其工作原理如下:当汽轮机运行时,依靠赢汽器所用的循环冷却水作为动力,使插在凝汽器铜管中的螺旋纽带不停地旋转,旋转的蝶旋纽带搅动铜管内的水,强烈扰动边界的滞留层,改变了水的流动状态,由层流转为紊流;同时,螺旋
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