您当前的位置:首页>论文资料>汽轮机带负荷清洗通流部分积垢的技术措施

汽轮机带负荷清洗通流部分积垢的技术措施

资料类别:论文资料

文档格式:PDF电子版

文件大小:550.7 KB

资料语言:中文

更新时间:2024-12-17 17:49:39



推荐标签:

内容简介

汽轮机带负荷清洗通流部分积垢的技术措施 16
1存在问题
小氮肥第44卷第1期2016年1月
汽轮机带负荷清洗通流部分积垢
的技术措施
张道友
(安徽晋煤中能化工股份有限公司
1安徽临泉236400)
50C以上的过热度,允许蒸汽温度比金属温度低 20~50℃;随着压力和温度的降低,当汽轮机的
安微晋煤中能化工股份有限公司有2台
C12-4.9/0.49型汽轮机机组。自2010年运行以来,由于锅炉的蒸汽质量、排污控制等原因,造成汽轮机通流部分(汽轮机的蒸汽通道)结垢严重调速汽门全开时,进汽量仅为64t/h(设计最大进汽量为102t/h),电负何为8.2MW抽汽压力达 1.05MPa(远超出额定抽汽压力)转子轴向推力增大,推力瓦块温度高达91%,运行效率下降,影响汽轮机机组的安全经济运行。根据运行经验和结垢成分溶解性分析,决定对2台汽轮机利用湿
饱和蒸汽带负荷清洗汽轮机通流部分的结垢。 2清洗原则
汽轮机的进口蒸汽温度控制在200~210℃,压力在1.0~1.2MPa范围内(该压力对应下的饱和蒸汽温度为191~198℃):汽轮机的运行负荷为额定负荷的20%(汽轮机进汽调速汽门全开);汽轮机、锅炉采用单元制(1台锅炉蒸汽供1台汽轮机)。
3清洗步骤
确认汽轮机机组各保护装置良好,高、低压油
泵试运正常:切断抽汽,停用高、低加热器,复速级各段抽汽疏水阀稍开:切断蒸汽母管联络阀,实现 1炉带1机运行模式;锅炉汽包水位控制在0~ 50mm(水位表量程+200~-200mm,停止加药:按照绘制的压力、温度滑降参数曲线(见图1)降温、降压,降压速率0.02~0.03MPa/min,降温速率1.0~1.5℃/min,直至汽轮机进汽调速汽门全开:在降温、降压过程中,主蒸汽温度保证有
运行负荷降至额定负荷的20%时,允许主蒸汽温度为200~210℃,压力为1.0~1.2MPa:注意检查机组胀差、振动、位移、推力瓦温度:然后维持主蒸汽压力1.0MPa、温度200℃,进人清洗状态清洗期间,应注意调整汽轮机凝结水水位、均压箱压力:现场化验凝结水电导、Na*含量,待凝结水中Na*质量浓度<10μg/L时,清洗过程结束。
t温度 5.0 F
3.e 20 1.0
压力 0.5 1.0
1.52.0
2.53.0 时间/
4 445 400
300 250
图1主蒸汽温度、压力滑降参数曲线
4注意事项
整个清洗过程应统一指挥,相关部门密切配合,认真监视机炉各运行参数并做好记录;清洗时,应保证主蒸汽压力、温度维持在规定值,给水过热蒸汽的品质合格,汽包水位、机组负荷稳定汽轮机进汽调速汽门全开:因凝结水中盐含量很高,清洗时产生的凝结水应全部排至地沟。清洗过程中出现下列现象,如机组出现水冲击、汽缸和蒸汽管的法兰结合面冒白鱼蒸汽,轴向位移发生明显变化、机组发生剧烈振动、机组发生降负荷时,应立即切电停机。在清洗过程中,如主蒸汽管道造成疏水管道发生轻微水击,应开大主蒸汽管道蔬水。
上一章:28000 m3∕h空分配套汽轮机的运行问题分析及处理 下一章:一段炉鼓风机汽轮机振动原因分析及处理

相关文章

汽轮机带负荷发电能力不足的因为分析及改造 俄制800MW汽轮机组中压转子带额定负荷时的强度分析 汽轮机通流部分改造对机组效率的影响 300﹢MW汽轮机通流部分节能技术改造 基于ANFIS-SOM神经网络的汽轮机通流部分故障诊断研究 大型火电机组汽轮机通流状态评估技术的分析应用 汽轮机通流部分三元流动特性分析 汽轮机通流部分采用可调式汽封实用效果评价