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70 m3聚合釜异常聚合反应曲线的分析

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70 m3聚合釜异常聚合反应曲线的分析 第43卷第12期 2015年12月
聚氯乙烯 Polyvinyl Chloride
聚合釜异常聚合反应曲线的分析
70m3
赵丽颖,
(唐山三友氧碱有限责任公司,河北唐山063305)
【关键词】PVC;聚合釜;聚合反应;超温;反应曲线
Vol.43, No.12 Dec.,2015
【摘要】分析了采用70m”聚合签生产SG5型PVC树脂过程中,典型异常聚合反应曲线出现的原因及处理措施。
【中图分类号】TQ325.3
【文章编号】10097937(2015)12001303
【文献标志码】B
Abnormal reaction curve during polymerization in 70-m polymerizer
ZHAO Liying
(Tangshan Sanyou Chlor Alkali Co., Ltd., Tangshan 063305,China)
Key words:PVC; polymerizer; polymerization reaction; overtemperature; reaction curve
Abstract:Causes of abnormal polymerization curve during PVC production in 70-m' polymerizer
were analyed, and improvment measures were proposed. 1PVC树脂生产过程
采用70m"聚合签生产SG5型PVC树脂主要分为以下4个步骤:①涂壁,②人料(包括单体、助剂和软水),③反应,④出料。
聚合反应初期(反应30~40min时)是聚合变温操作阶段。刚进人该反应阶段时,聚合签的实际温度比反应温度高0.8~1.5℃(取决于工况条件和等温水补偿系数),此时温度偏高主要是受入料软水温度的影响;一般经过30~40min后,即可调至正常反应温度。在此阶段,温度偏高有如下作用:①有效解决了反应前期引发剂分解速度较慢、反应速率较低的问题:②在提高反应速率的同时,有利于原始颗粒和初级粒子核的形成。
在聚合反应中期,聚合进人匀速反应阶段,放热比较均匀,此时循环水用量曲线较为平稳。
在聚合反应后期,因参加反应的液相单体逐渐消失,聚合釜内气相压力降低,到达反应终点。一般情况下,在聚合反应后期,循环水用量会显著变小,一般为反应中期用量的50%左右。
正常聚合反应曲线见图1。【收稿日期】2015-07-27
入料区
压力温度揽拌电流
反应区
图1正常聚合反应曲线
出料区
Fig.1 Curve showing normal polymerization
2异常聚合反应曲线分析 2.1聚合反应超温
在聚合反应过程中,复合引发剂配比不当、加人量偏高或偏低,聚合釜分散体系建立欠佳等均会造成反应温度偏高,即反应超温。在无链转移剂时,聚合温度是决定PVC树脂分子质量的唯一因素[1],所以在聚合反应过程中,应严格避免反应超温的现象发生,防止树脂转型。
【作者简介】赵丽颗(1982一),女,工程师,2005年毕业于熏山大学应用化学系,现从事PVC树脂及糊树脂的生产研
发工作。
13
万方数据
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