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循环流化床锅炉主汽温度低的原因分析及改进

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更新时间:2024-12-17 16:24:54



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循环流化床锅炉主汽温度低的原因分析及改进 2011年第9期(总第349期)


ENERGYCONSERVATION
循环流化床锅炉主汽温度低的原因分析及改进
陈洪喜”,沈娇”,介鹏飞”
3天津大学环境科学与工程学院,天津300072)
摘要:对插环流化床锅炉主汽温度低的原因进行分新,指出设计参数选取不当、传热温压的计算方法选择不当,导致过热器计算受热面面积不足为主要原四,同时在运行中也应重视炉内物料确环量对提
高汽温的影响,并从锅炉的设计和运行两个方面提出了一些建议。关键词:循环流化床锅炉;主汽温度:温压;炉睦压差
中图分类号:TK229.6*6文献标识码:B文章编号:10047948(2011)09-0063-03 doi;103969/j. issn.10047948.2011.09.017
1锅炉参数及存在问题
中平能化集团坑口电厂2"炉为国内某锅炉厂设计生产的第一台额定蒸发量为300/h的循环流化床锅炉。燃烧煤泥、中煤和研石,设计主汽温度 540℃,额定蒸汽压力9.8MPa。该炉在结构设计上采用全悬吊、膜式水冷壁结构,炉膛采用小截面高炉膜,保证一次燃尽率,在炉膜中上部,沿庐宽布置有6片屏式过热器,以更好地吸收炉膛辐射和对流放热。尾部包覆管过热器,低温过热器,屏式过热器,高温过热器。各主要受热面示意图如图1所示。
二级省煤器出口联箱
去汽包式过热器
二级吊管省煤器
集汽联箱一级省煤器出口联箱一级省煤器
空气预热器
图1锅炉主要受热面示意图
该炉自2006年3月投人运行以来,主汽温度一般比设计值低约30℃。在负荷较低的情况下,主汽温度曾低于500℃,因此降低了蒸汽品质,增
万方数据
63
加了汽轮机的汽耗量,降低了机组的经济性,使汽轮机的最末几级蒸汽湿度增大,湿汽损失增加,同时也加剧了对叶片的冲蚀作用,严重时还可能导致水冲击事故,直接威胁着汽轮机的安全运行。
针对主汽温度偏低问题,工作人员专门进行了
多方面的试验与调整,在实际运行工况下,对主要参数测试结果分析研究,采用增加部分锅炉受热面积,部分消除了汽温低的现象,缓解了发电效率低的问题(1-3)。
2锅炉汽温试验分析
根据循环流化床锅炉主要以循环灰量为介质传递热量的特点,对锅炉进行了投全中煤前后对比的试验。试验前后所使用煤的主要参数如表1所示。
表1试验前后煤质主要特性
项目试验前试验后
低位发热量/MJ-kg-1
16.64 13.19
全水分/% 6. 87 5.4
干燥基灰分/%
45.06 51.49
全投中煤前2*炉主汽流量189t/h,主汽温度 509℃,床温较高,各测点温度在930~960℃,炉膛中部烟温在863℃,炉膛压差382Pa,屏式过热器进出口蒸汽温升在100℃,屏过出口汽温463℃,高过前烟温为689℃,高温过热器蒸汽温升在40℃,出口汽温507℃。全投中煤后各受热面参数如表2 所示。
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