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重油催化裂化装置设备腐蚀调查与应对措施

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更新时间:2025-01-02 09:40:33



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重油催化裂化装置设备腐蚀调查与应对措施 设备管理
重油催化裂化装置设备腐蚀调查与应对措施
熊敏智(长庆石化公司,陕西咸阳712000)
摘要:催化裂化原料中的硫对环境的影响是多方面的。与编分油催化裂化相比,重油催化裂化原料中硫化物增加1-2 倍,加工过程中含硫污水排放量增加1-2倍,液体产品精制过程中减渣排放量增大。本文将主要深计重油维化裂化装置设备腐蚀调查与应对措施。
关键词:重油催化裂化;设备屑蚀;硫化物
粗裂解汽油分别经选择性氢化反应及醚化反应以降低双烯烃含量及生产第三戊基甲基醚(TAME),因环保法规对燃料市场之冲击已造成含氧油料之需求,源自轻油裂解工场的裂解汽油成为生产含氧油料的重要来源。然而现有制程因无法避免之触媒毒化物及反应平衡之限制而操作不顺畅"。
1.重油催化裂化装置设备腐蚀的调查分析
汽油硫含量对于引擎性能并无直接之影响,但对于废气排放的影响较大,尤其是装设船媒转化器的车辆,会因高硫含量的汽油面导致船媒暂时性失活,增加废气排放中的氮氧化物,由于直接喷人式(gasolinedirect injection,GDI)引擎是未来之发展趋势,它是利用稀薄燃烧(leanbuming)的原理,以获得更有效率之燃烧,但缺点是对硫含量较为敏感,因此未来汽油的硫含量将会趋向于低硫的限制
反应器内部有一支五点式热电偶,与温度指示器相接,作为反应温度的量测其上端有一压力表用来指示反应压力,系统的压力则由背压朗控制。反应后的气液混合物经由背压阀,通过冷却器将液体产物冷凝,再经气液分离器分离,液体部份被收集在液体产品储槽,气体部份则经气体取样管后,再进人混式气体流量计,最后排放至大气中。其中液体产品储槽置放于-15C的冷冻循环中,再利用其外循环泵将冷却液送到冷却器和气液分离器,以确保气液分离的效果,整个反应系统之质能平衡维持在95%以上。
2.应对措施 2.1合理选材
般含铬不低于11.7%,含铬愈高,耐蚀性愈强,耐磨性也
好,铬钢可以铸造、压延,也可制成无缝钢管或作耐磨材料。石化设备用的铬钢主要有0Cr、1Cr2Crn.3Cr和4Cr等。其含碳量越低,耐蚀性越高。0Cn在540℃下对含硫石油及硫化氢等有显着的耐蚀性。广泛用于石化厂设备的各种分简塔作衬里材料、塔内件和连接管线等。其他儿几种钢韧性、前磨
性较好,可制阀门、阀座、轴等。 2.2表面保护技术
反应后的气液混合产物经气液分离器,液体部份由控制阀控制气液分离器的液位,流出的液体产物收集在液体储槽;气 126化崔界2015年2月
体部份则经由控制整套系统压力的背压闵,进入湿式气体流量计以记录流量,然后排放至公用尾气管线,最后再经处理并释放于大气中。在一定的进料量和触媒量,二个反应器各有一最佳进料温度,进料温度在第一反应器对转化率的影响比第二反应器来得明显。虽然高甲醇莫耳比的操作有助于提高转化率,但是回收甲醇的高成本使得其经济性不佳。第一反应器最佳化后,第二反应器只能再提高转化率8.5%,似乎应以催化蒸馏塔来取代第二反应器。整个塔是由机械材料打造而成,每次只须更换活性劣化之树脂触媒即可,除了蚀损伤外,设备可以一直重复使用,如此,大幅降低生产成本是可以预期的结果。此一催化蒸留塔内固定式想媒槽的设计观点将不同于前述的使用反应性填料的催化蒸留塔,液体向下流经V型塔盘,然后通过触媒槽,并同时发生醚化反应,液相反应与气液相间的质传不再同时于触媒槽内发生,固而触媒槽的设计问题又回归到传统式固定床的设计,警如,反应动力与反应器模式、质量传送效应,及触媒槽的压力降与持液量等。离子注人是一种掺杂的方法,由于接杂的均勾性高,直进性强,不受品体内位错及缺陷的影响,可以精确控制杂物的浓度分布等特点,目前,这种技术已被认为是一种改变材料表面性质的新方法。在此范围下,特别是高温反应,内质传阻力是不能忽略的。除了颗粒大小,内质传阻力亦受到其它变数的影响,如触媒孔隙度、酸基浓度等,然而这些变数对树脂触媒催化效能的影响尚未被公开地检验或讨论"。在实验室以恒温管状反应器于雷诺数小于 0.4的条件下进行TAME的合成反应实验,实验数据将与考量外质传阻力下的模拟计算结果比对,这些结果将有助于催化蒸
塔内触媒槽的设计。 3.结语
总之,催化裂化目的是以减压渣油和溶脱油为原料油,在催化剂作用下转化为高辛烷值汽油和化工原料。本文通过对重油催化裂化装置设备腐蚀调查与应对措施进行分析,旨在能
够为石油化工设备的安全运行提供一定的参考与借鉴。参考文献:
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[2]国玲玲,江波,王国峰.重油催化黎化装置多产汽油方案[J].石化技术与应用,2014.02:145148
[3]倪前银.重油催化裂化装置再生烟气线路技术改造及效采分析[].石油炼制与化工,2014,07:5661.
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