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防止捣固装煤车托煤板碰撞焦侧炉门技术改造

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更新时间:2024-11-28 10:49:51



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防止捣固装煤车托煤板碰撞焦侧炉门技术改造 数控技术
防止捣固装煤车托煤板碰撞焦侧炉门技术改造
刘涛付战武王树义
(陕西陕焦化工有限公司陕西渭南711712)
摘要:陕焦公司70万吨焦化使用的揭固装煤车,采用的是PLC控制系统,装爆控制由主令控制器、PLC、变频器、行程控制器及相关传感器配合共同究成。在托煤板装煤离终点1米左右时,行程控制器设定减违未数到位后,向PLC发逐一个减造信号,由PLC控制变频器立刻由高造降为低速,频率由40-45HZ降为8-14HZ,托煤板将缓慢前进,行程控制器设定来数到位后停止。但是当行程控制器发生故障时,托爆板将高速撞向焦侧炉门,造成事故。针对北情况,我们做了一系列改造,防止了似事故的发生,经过近两年的使用现察,效果良好。
关键词:托煤板行程控制器PLC变频器减速点
中图分类号:TB497
文献标识码:A
文章编号:1007-9416(2012)11-0014-02
经过仔细对捣固装煤车装煤系统PLC梯形图,进行分析研究后发现,如行程控制器发生故障,到位后托煤板无法停止,终端还有个前极限限位将动作,保证托煤板立即停止,避免撞到焦侧炉门。但是,行程控制器是由外部传感器、齿轮、链条、数字显示器和屏藏电缆组成,当任一部分发生故障时,数显米数和实际米数不符,到达减速点后没有向PLC发出减速信号,托煤板将继续高速向前,即使前极限起作用,首先变频器由高频率高速度到停止有一个减速过程,不能马上停止输出,再有托煤板由于质量重,惯性大不能马上停下来,这时将会撞坏或撞倒焦侧炉门,造成事故。在改造之前,我公司每年都有此类事故的发生。
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1、控制原理
(1)主回路:车上有四台配电柜,分别是主电源柜.PLC控制柜和A、B两台变频器柜,两台变额器柜内各安装了一台型号为: FRN132G11S-4C的富士变频器.两台变频器柜一开一备
通过操作台上的万能转换开关,控制电源柜内三台CJX2-F265型的交流接触器,分别可切换到行走、推焦、装煤状态。
(2)装煤系统控制回路:此车的所有控制均由一台FX2N-128的可编程控制器完成。
(3)装煤控制流程为:首先把操作台上的万能转换开关,选取到装煤位置X002,装煤主令控制器在零位,零位接点通,PLC上的 X011有信号输人,推焦连锁Y007、急停X016、行走位连锁Y002全部在闭合为,在X011和Y015闭合后,Y016输出带动300K吸合,为调速系统做好准备,这时Y015有输出,装煤主回路接触器吸合,为装煤做好准备。
(4)装煤:在Y015,Y016同时有输出后,推动装煤主令控制器, X012有输入,前极限X033,前限M34在闭合位,这时Y017前装有输出,带动301K控制变频器FWD动作,向前装煤,
(5)装煤后退:Y015,Y016有输出,装煤后极限X034在闭合位,复位清零Y037在开位,这时拉动主令控制器手柄,接点X013闭合, Y020有输出,302K吸合控制变频器REV动作,向后收回托煤板。
(6)先后率程:向后半程由行程控制器控制米数,到达设定值后,X032打开,M36断开,托煤板停止,这时必须打开前锁勾,让M50 闭合,主令控制器复零位,X011闭合Y016才能闭合,再次拉动主令控制器,托煤板继续收回,同时启动卷扬,后挡板与托煤板同步收回,
....下转第16页
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作者简介:刘涛,工程师,境于陕西陕焦化工有限公司工作。陵西省,富平县,梅家评镇,陕焦公司。
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