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低温甲醇洗系统酸性气提浓改造

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内容简介

低温甲醇洗系统酸性气提浓改造 第2期 2012年3月
中氮肥
M-Sized Nitrogenous Fertilizer Progress
低温甲醇洗系统酸性气提浓改造
余涛
(究矿国宏化工有限责任公司,山东邹城273512)
【中图分类号】TQ223.12*1【文献标识码】B
我公司500k/a甲醇装置净化工序采用鲁奇低温甲醇洗工艺对变换气进行脱硫脱碳,设计变换气处理能力为215600m/h。在实际生产中,低温甲醇洗系统存在送往硫回收的克劳斯气体量大、H,S含量低等问题。对此通过原因分析,提
出了解决办法。 1工艺流程简述
我公司的低温甲醇洗脱硫脱碳主要通过主洗塔、中压闪蒸塔、再吸收塔、热再生塔、甲醇水分离塔、尾气洗涤塔和氨洗涤塔7个塔进行。变换气经氨洗涤塔除氨后进人主洗塔,脱除其中的 CO,和H,S、COS,净化气去合成工序合成甲醇。从主洗塔出来的富硫富碳甲醇去中压闪蒸塔,闪蒸出CO、H,和部分COz,然后去再吸收塔进一步闪蒸和汽提出大量CO2。出再吸收塔的富硫甲醇进人热再生塔热再生出克劳斯气体,出热再生塔的甲醇经泵加压后去主洗塔,作为再吸收甲醇循环使用。甲醇水分离塔主要用于脱除系统中多余的水分,尾气洗涤塔用于洗涤尾气中夹带的甲
醇,减少甲醇损失。 2存在的问题
从热再生塔去硫回收系统的克劳斯气体的流量高达8910m/h,使硫回收高负荷运行,经常造成硫回收压力过高。经分析,去硫回收的克劳斯气体组成为:CO,65.9%,H,S31.8%,COS 1.5%,CO、H2、CH,OH少量。克劳斯气体中的H,S含量太低,大部分是对硫回收系统无用的CO2。
【收稿日期】2011-08-03
【作者简介】余涛(1984一),男,山东济宁人,助理经
济师。方方数据
No.2 Mar.2012
【文章编号]10049932(2012)02004001 3
改造方法
如果能降低克劳斯气体中的CO,量,这样就能减少去硫回收的克劳斯气体量,相应地提高
了H,S在其中的比例。 3.1方法1
富H,S甲醇液从再吸收塔底部经泵加压打到热再生塔,从热再生塔热再生段出来的热再生气经过一系列换热,使甲醇冷凝并分离,气相即为克劳斯气体。压力为0.08MPa、温度为25℃ 的克劳斯气体被送往硫回收工序。
在克劳斯气体去硫回收的管线上配1根管线到再吸收塔的再吸收段,将克劳斯气体送人再吸收塔再吸收段,使其中的H,S、CO,等气体被甲醇液再吸收,这样再吸收段甲醇液中的H,S、 CO,浓度都提高了,这股再吸收液进人再吸收塔汽提段经氮气汽提,更多的CO,被汽提出来,这样,克劳斯气体中的CO,量明显减少,而H,S 量没有变化,因此,克劳斯气体总量减少,H,S
含量提高。 3.2方法2
在主洗塔的底部有1股从主洗塔三段(脱碳段)来的预洗甲醇液,富含CO2。这股甲醇液在主洗塔的最底部吸收变换气中的H、COS后进人热再生塔的热再生段,再生出克劳斯气体。这股甲醇液的流量为6m/h,其中CO,含量 30.3%,H,S含量3.3%。如果能减少这股甲醇液中的CO,含量,则能有效减少克劳斯气体中的CO,量。
把从主洗塔三段(脱碳段)出来去主洗塔底部的这股甲醇液关掉,这样就能减少去热再生塔热再生段的CO,量,大约减少1339m/h。原设计变换气中含有的HCN和NH,由主洗塔倒数第一段脱除,如此改造后,变换气中的HCN和
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