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KT硝铵装置增产降耗技术改造总结

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更新时间:2024-12-11 09:41:34



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KT硝铵装置增产降耗技术改造总结 第2期 2013年3月
中氮肥
M-Sized Nitrogenous Fertilizer Progress
KT硝铵装置增产降耗技术改造总结
段一兵,李春玉
(云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司,云南开远661600)
No.2 Mar.2013
[中图分类号】TQ113.7*4【文献标识码】B【文章编号】1004-9932(2013)02-0033-02
2010年我公司新增270k/a硝酸装置投产后,硝酸总产能达到410kt/a,因2套硝铵装置的硝铵溶液系统生产能力不足,每年有82kt硝酸不能平衡,导致硝酸装置减负荷生产;同时, KT硝铵装置存在成品得率低、蒸汽消耗量大硝铵溶液系统产能低的问题。为平衡硝酸产能从KT硝铵装置生产现状人手,分析硝铵生产能力不足、蒸汽消耗量大的原因,提出技术改造方
案并实施,最终使问题得到了解决。 1生产中存在的问题及原因分析 1.1成品产能低
KT硝铵装置设计生产能力为200kt/a颗粒硝铵及20kVa多孔硝铵,共220kVa,而实际生产能力只能达到120~150kt/a。生产中发现造粒塔塔底硝铵粒子温度高达98℃,塔壁粘料多,筛分后细料、粉料多。实测造粒塔风机风量
【收稿日期】2012-06-04
【作者简介】段一兵(1969一),男,云南普宁人,工程师。 3.2环保效益
增设水解装置后,排放废水的氨氨含量大大
降低,利于废水的回收利用。 3.3系统运行效益
增设水解装置后,因解吸气相夹带大为降低,使得低压系统操作条件有很大改善,有利于低压系统的稳定和系统组分的调整。同时,增设水解装置后,可以消化合成产生的氨水,缓解氨
水槽压力,进一步降低氨耗。 4实施效果
解吸系统于2012年5月18日顺利投运并取得成功。解吸系统的改造对我公司尿素一分公司万方数据
发现,电机在最大转速598r/min时,风机风量仅为175000m/h,达不到256800m/h的设计值。由此分析成品产能低的原因是:造粒塔风机风量不足,使造粒塔内塔壁粘料多,硝铵粒子冷却效果不好,塔底温度较高的粒子(硝铵粒子外表固化,但内部还是熔融体)进入于燥滚简,被干燥滚筒内的螺型抄板带到设备高空,依靠粒子自身重力自由下落到设备底部,粒子经多次抄高下落,部分粒子被砸碎,造成细料、粉料多
(返料量多),成品得率低。 1.2中和系统产能低
KT硝铵装置中和系统有2套:1套是常压中和系统,设计能力是100kt/a;另1套是加压中和系统(管式反应),设计能力是200kt/a。由于后序蒸发系统只有1台初蒸发器,导致中和系统只能开1套,一般是开加压中和系统,常压
中和系统因能力小只能作为备用。 1.3蒸汽消耗量大
初蒸发器只有1台加热器,设计是使用管式的节能降耗、稳定操作起到了很大作用。
(1)解决了解吸系统负荷偏低的间题,不仅不再向尿素二分公司输送氨水,而且还消化了 5月13日系统停车产生的碳化氨水。
(2)水解塔废液分析合格(<0.5%),大大缓解了环保压力。
(3)降压后,水解塔操作稳定,低压系统正常,降低了氨耗。5月18日解吸系统投运前后的氨耗对比见表1。
表1解吸系统投运前后的氨耗对比
时间 04-3005-18 05-19—05-30
尿索产量/t 11 778. 96 7 855. 46
液氨消耗/吨尿素氨耗/kg
166 9 4 604. 6
593 586
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