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小氮肥第40卷第8期2012年8月
浅谈富氧制气系统设备的改造
刘淑芳李里王应聪姜志华
(湖北宜化集团有限责任公司湖北宜昌443000)
目前,已有一部分中、小企业实施了富氧制气
改造,为了节约投资,基本上仍采用原有的造气炉进行生产,严重影响富氧制气效果的发挥,而且增加了运行成本。湖北宜化集团有限责任公司(以下简称宜化集团公司)于2010年8月开始进行富氧制气改造。试验结果表明:若要富氧造气炉实现长周期安全稳定的运行,需要对原间歌式造气
炉进行技术改造。 1下灰装置
传统的间歇式造气炉大多采用停炉排灰的模式,即造气炉两侧下方各有1台1m左右容积的灰渣箱,当灰渣达到一定容量、需要进行下灰时,需选择在吹风阶段停炉,人工打开左有两侧的灰仓门进行排灰;排灰完毕后,由人工关闭灰门;然后通知主操作人员开启造气微机,在设定程控机先执行二次上吹安全程序后,再转入正常运行程序。停炉后下灰存在下列弊端:①不能保证煤气发生炉连续制气:②停炉过程会对气化条件及炉况产生不同程度的影响;③停炉下灰过程前、后必须采取必要的安全措施。富氧造气炉在正常生产时,炉内的热平衡保持稳定,如果下灰时停炉,炉内的热平衡将遭到破坏,再开炉后需经过段时间才能重新达到热平衡。宜化集团公司入炉煤质灰分相对较高,意味着下灰次数和破坏炉内热平衡的次数将增多,因此,富氧造气炉很难正常、经济运行,且产出的气体成分也不稳定,所以需将原传统下灰装置改成不停炉自动下灰装置。后者结构形式是在原灰渣箱与炉底间增加1套上灰门密
SO,排放量,将烟气中的废气SO,回收并资源化,变废为宝,化害为利。
使计划检修期间排放的废氨水得到充分回收万方数据
封装置,上、下灰门间设置油路安全联锁,防止下灰过程中2只灰门同时开启,实现既不停炉又不停炉条机的工况下下灰,使造气炉能够连续运行,消除了停炉过程对炉况的影响。加装不停炉自动下灰装置后,以Φ2610mm造气炉为例,原下灰时需要停炉,每台炉每次下灰时间平均为 2.0min,每班下灰5次,每台炉每天停炉总时间约30min,按合成氨装置班产87t合成氨计算,每炉每天停炉下灰时间少生产的煤气折合少产合成氨0.45t。如果采用不停炉下灰装置,在原基础上相当于每天每炉多供的煤气可多生产合成氨 0.45t,按合成氨利润260.00元/t、年生产330d 计,单炉增加年利润38610.00元;每台不停炉下灰装置投资约5万元,15个月左右可收回全部投资(尚未计算不停炉下灰炉况稳定性提高及减少开、停炉切换放空造成煤气浪费所节约的煤耗);
2项合计约1年可全部收回投资 2炉子高径比改造
目前的间歌式造气炉煤气出口温度相对偏高,显热被带走较多,采用富氧制气工艺时,上行煤气温度较高,对废锅的稳定运行造成威胁。由于显热损失大,而制气过程又是一个吸热过程,生产出的有效气体成分偏低。根据其他企业成功经验,将炉体加高了600mm,如现场条件允许,上行煤气出口改从炉顶出,以增高料层,使煤棒与气化剂的接触时间延长,可提高有效气体成分,降低灰渣中残碳量,还可降低煤气出口温度,延长废锅使用寿命。
利用,减少停车时含氨氮较高的废水排放,达到“以废治废,节能减排”的目标。
(收到修改稿日期
2012-04-26