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间歇气化工艺改造成富氧连续气化工艺

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间歇气化工艺改造成富氧连续气化工艺 54
燃料与化工 Fuel & Chemical Processes
间歇气化工艺改造成富氧连续气化工艺李忠李军利(甘肃丰盛环保科技股份有限公司,金昌737202
Nov.2015 Vol. 46 No.6
摘要:论述了固定床间歇气化炉改造成富氧连续气化炉的过程,讨论了运行中出现的问题和解决方案。富氧气化工艺投资小,操作简单,污染少。
关键词:煤气化;固定床;富氧连续气化
中图分类号:TQ546
文献标识码:A
文章编号:10013709(2015)06005402
Upgrading traditional intermittentgasification into
richoxygencontinuousgasification
Li ZhongLi Junli( Gansu Fengsheng Environmental Protection Technology Co., Ltd.,Jinchang 737202, China)
Abstract : This paper introduces the upgrading process of traditional intermittent gasification into rich oxygen continuous gasification,discusses the problems existed during running and corresponding solu-tions. Rich oxygen gasification process has the advantages of less investment, simple operation and less pollution.
Key words: Gasification; Fixed bed; Rich oxygen continuous gasification
我公司以焦炉煤气为原料的年产20方t合成氨装置,由于焦炉煤气供应量不足,无法满负荷生产,但剩余的氧气量可以满足2台富氧连续气化炉所需,因此决定将2台间歇气化炉改造成富氧连续气化炉。
1固定床间歇炉改造成富氧连续气化炉
将2台直径为2.8m的间歇炉改造成富氧连续气化炉的具体过程:在保持原有间歇炉流程不变的前提下,在加氮缓冲罐上配置氧气管道,将原有的加氮管线变成富氧空气管线,氧气管道上安装调节阀和减压阀.在缓冲罐出口的富氧空气管道安装氧气浓度表和放空管,在富氧空气人炉管线安装流量计和调节阀,入炉蒸汽管线安装流量计和调节阀。 DCS控制系统改造成间歇和富氧切换程序,正常生产为富氧空气和蒸汽全上吹,刚开工时煤气炉先间歇运行,等炉温升高后切换成富氧连续运行,防止氧含量升高,富氧运行过程中出现故障时可切换成间款运行,不影响生产。
2富氧连续气化工艺的控制与运行收稿日期:2015-08-26
作者简介:李忠(1970-),男,高级工程师
2.1物料与工艺控制
1)工艺稳定后的操作指标:入炉富氧空气浓度在56%~60%,单炉富氧空气流量控制在3200Nm/h 左右,汽气比控制在1.34~1.5,汽气比的控制根据不同的煤种进行调整,汽气比过低,会造成入炉蒸汽量少,易结块,不利于炉况稳定,还会导致半水煤气中氧含量升高。
2)运行初期对富氧炉碳层的控制和间歇炉执行相同指标,空程控制在2.4m,在运行过程中出现了上行温度偏高,达到650℃以上,为了控制上行温度,稳定炉况,对富氧炉的碳层空程控制在2.8m以下,经过一段时间的运行上行温度稳定在500℃左右。
3)富氧炉在运行初期炉条机的转速控制在 500r/min左右,经过一段时间的运行试验,炉条机的转速根据灰仓温度进行控制,炉条机控制在800r/min
左右,富氧炉的各项工艺指标控制平稳 2.2富氧炉运行情况
1)富氧炉气体成分见表1。
2)富氧炉单炉产气量10000m/h,煤气炉显热损失比较大,废热锅炉进口温度450℃,出口温度
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