您当前的位置:首页>论文资料>醇醛联产技术在化工生产中的应用

醇醛联产技术在化工生产中的应用

资料类别:论文资料

文档格式:PDF电子版

文件大小:498.37 KB

资料语言:中文

更新时间:2024-12-11 10:51:41



推荐标签:

内容简介

醇醛联产技术在化工生产中的应用 小氮肥第45卷第2期2017年2月
醇醛联产技术在化工生产中的应用
徐贺叶盛勇
(浙江晋巨化工有限公司浙江衢州324004)
浙江晋巨化工有限公司(以下简称晋巨公司)甲醇精馏装置设计产能为80kt/a,经近几年对装置进行技术改造、优化调节后,现产能已达到 120kt/a。由于市场行情的影响,对低压甲醇装置和合成氨联醇装置进行生产配置调整,装置满负荷运行后,粗甲醇的产量要高于精留装署的最大生产负荷,存在粗甲醇产能过剩、库存过高及精甲醇产能不足等问题。为进一步提高甲醇精馏装置产能、降低租甲醇库存,决定对申醇精馏装置和甲醛装置进行工艺技术改造,开创了醇醛联产的生产工艺,改造工作于2014年6月完成并投入运行,经过6个月的运行发现,新生产模式下甲醇精留装置产能得到进一步提升,产品质量大幅度提升,节能效益明显。
改造前工艺状况 1
1.1工艺流程
晋巨公司甲醇精馏装置是由预精馏塔、加压精馏塔、常压精馏塔组成的三塔双效工艺流程,其预精馏塔由45块塔板组成,加压精留塔和常压精留塔均由85块塔板组成。
含有甲醇、水、乙醇等大量杂质的粗甲醇由预精馏塔进料板进人精馏装置,利用各塔底部再沸器间接加热产生甲醇蒸气、各塔项部冷凝器冷凝产生回流液,通过气液两相在各塔内部充分接触,气液两相进行多次热质交换,进而实现甲醇与其他组分的分离,以达到精馏效果。由加压精馏塔、常压精馏塔分离提纯的精甲醇进入产品罐区后,部分精甲醇由泵输送至晋巨公司20kt/a甲醛(质量分数37%)装置作为生产原料,在结晶银的催化作用下发生氧化、脱氢反应,生成甲醛气,联
工艺管理人员和操作人员要深人研究和掌握其工艺原理及特点,精细操作,整免因不当操作造成设
方方数据
终通过吸收装置生成甲醛溶液。 1.2存在的问题
19
(1)甲醇精馏装置产能达到瓶颈,粗甲醇产能过剩、库存过高。
(2)经分析检测发现,加压精馏塔第57块
塔板、常压精馏塔第49块塔板附近存在乙醇富集区,致使精甲醇中乙醇含量难以下调。
(3)为进一步控制精甲醇中乙醇含量,增加
塔内回流量,造成产品采出量减少。 2改造措施
为了进一步平衡粗甲醇产能、降低粗甲醇库
存,普巨公司决定在申醇精馏装置上增加高之醇含量的精甲醇采出口,采出的产品利用压差直接输送至甲醛装置,作为生产甲醛的原料,进而实现精馏装置产能的提高,以达到精甲醇产品纯度提升的目的。
2.1生产测试
2014年1月,在甲醛装置催化剂使用后期阶段,尝试性在加压精馏塔第60块取样管处、常压精馏塔第45块取样管处采出部分高乙醇含量的精甲醇,利用压差将其直接输送至甲醛装置,作为生产甲醛的原料。其中,常压精馏塔第45块塔板采出量控制在400~500L/h加压精馏塔第60块塔板采出量控制在800~900L/h,并将常压精馏塔第45块塔板与加压精馏塔第60块塔板采出量的比值控制在1:2。
经生产测试发现:精馏装置中仅常压精馏塔的灵敏板温度由74.7℃上升至75.5℃,其他温度变化较小:而甲酵装置随着生产的进行,其蒸发器温度开始缓慢上升,由47.7℃上升至52.7℃,
备和管道的腐蚀而发生系统的波动及事故
(收到修改稿日期2017-01-05)
上一章:低温甲醇洗系统冷量分配改造总结 下一章:发挥中微量元素养分在化肥减施增效中的重要作用

相关文章

分布式冷热电联产技术在工业项目中的应用 吸收式热泵在冷热电联产中的应用分析 热功联产汽轮机在发电给水系统节能改造中的应用 旋转补偿器在热电联产厂压管网中的应用探讨 WSA制酸回收工艺在醇氨联产项目中的应用 (火用)分析方法在热电联产中的评价作用 数字计算技术在化工生产中的应用 小议电气自动化技术在化工生产中的应用