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氨冷冻压缩机密封系统改造总结

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氨冷冻压缩机密封系统改造总结 2011年6月第34卷第3期
大氧胆
Large Scale Nitrogenous Fertilizer Industry
氨冷冻压缩机密封系统改造总结
杨强国
(中国石化巴陵分公司化肥事业部,潮南岳阳414003)
Jun.2011 Vol.34 No.3
摘要:分析合成氨装置氨冷冻压缩机密封系统存在的间题,有针对性地对压缩机及密封系筑进行改造,由机浮环组合密封改为双端面串联式干气密封。改造后氨冷冻压缩机密封系统运行平稳,密封效果很好,保证了液氨的产品质量,降低了密封的周定成本及维护费用。
关键词:氨冷冻压缩机密封改造效果
1概述
中国石化巴陵分公司合成氨装置原系20世纪70代初从美国凯洛格公司引进的以石脑油为原料日产850t合成氢的“气改油”装置,经过3次技术改造,现采用Shell粉煤气化T.艺生产粗煤气,合成氨生产能力达到1320t/d。氨冷冻压缩机(105-J)为原投产设计的压缩机,未作任何改动。 105-J是一台带中间冷却的双缸迪拉瓦(Delaval) 压缩机,由一台9166kW的迪拉瓦凝汽式汽轮机带动,采用机械浮环组合式密封,密封介质为密封油,主要由内浮环、外浮环、弹簧、密封圈和防转销等元件组成。由于运行时间较长,密封性能下降,经常出现密封油蒲人产品氨中,密封油损耗较大且严重影响产品氨的品质。2010年6月事业部利用装置大检修,将原机械密封改为国产的双端面串联式干气密封,并对压缩机的相关部件作了相应改造,现运行已近半年,干气密封、机组均运行良好,改造取得了预期的效果
2
氨冷冻压缩机原机械密封存在的问题
105-J采用美国KAYDON公司的机械浮环组
合密封。该组合密封在介质侧采用机械密封,大气侧采用浮环密封,机组正常运行过程中,密封系统分别提供高于介质压力0.35MPa的密封油来对介质进行密封。密封油注人浮环密封腔后,沿浮环间隙向内浮环里侧和外浮环外侧泄漏。由于转子高速旋转,流人浮环间隙内的密封油形成了油膜,方面将浮环拾起,使浮环与轴颈闻实现液体润滑;
万方数据
另一方面由于油膜充满整个浮环间隙,所以可阻止气体介质的外漏,起到密封作用。由于密封本身设计缺陷,致使可靠性和寿命较短,密封失效后密封油大量泄漏,机组油系统失效,机组内的被密封介质气体大量泄漏到大气中,机组被迫停车。主要
体现在以下几个方面。 2.1内泄漏油量较大
内泄漏油量较大,导致密封油损耗较大,压缩机每次开停油箱均需补油4~5桶之多,机组正常运行时,油气分离罐液位调节浮球阀经常出现运行不正常现象,导致“跑油特别严重。2008年8月曾出现每班油箱至少下降3~4mm的液位(约3桶油),带病运行近20d后停车检修,但过不了多久,
同样的间题又再次出现,没有从根本上解决, 2.2大量的油进人氨冷冻系统
大量的油进入氨冷冻系统,大大降低了产品氨的优等品率,同时影响冷冻系统各闪蒸槽的闪蒸效果,使各闪蒸槽闪蒸出的气氨流量、温度均达不到设计要求,冷冻系统冷冻效果下降,导致合成塔出口气氨不能很好地冷冻分离,最终影响合成塔的反应。
2.3其他间题
1)密封油控制系统较为复杂,操作和维护T 作量大,给操作人员带来不使,大大增加了操作人
收稿日期:2011-01-20;收到修改稿日期:201105-09
作者简介:杨强国,男,T.程师。2000年毕业于岳用人学化学工程专业,现为中国石化巴陵分公司化肥事业部合成车间技术副主任,联系电话:07308537122;Fmailtyqg710617@163.cxm
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