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航天炉气化装置灰水处理系统工艺控制和设备改进

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更新时间:2024-12-02 16:17:50



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内容简介

航天炉气化装置灰水处理系统工艺控制和设备改进 小氮肥第42卷第4期2014年4月
航天炉气化装置灰水处理系统
工艺控制和设备改进
童维风
(安徽香煤中能化工股份有限公司安徽临泉236400)
1
灰水处理系统工艺流程
安徽晋煤中能化工股份有限公司(以下简称
中能公司)航天炉气化装置灰水处理系统工艺流程见图1。
水煤气送变换系缆
送至徽冷环水煤气
气化势
气化炉灰水
破透机金清池除氧器
高压医灰水象
洗涤塔
洗涤塔灰水激冷水泵
灰水罐
G 低压灰水泵
压闪热
闪蒸气送老厂闪蒸气放空
空内
沉降摊过滤机
蔬饼出界区
图1灰水处理系统工艺流程
当压力降至0.09MPa时,顺放结束,进人到逆放阶段,逆放气进人到产品气缓冲错:当压力降至 0.01MPa时.逆放结束.进人到均压升阶段:均压升至1.9MPa时进入终升,然后进入吸附状态。 CO提纯工序每台吸附塔依次经历吸附、12次均压降、顺放、逆放、12次均压升、终升。
3
结语
甲醇净化副系统改造后,产出合格的工业级
CO,利用多余的CO气体送至甲醇系统用于调节万方数据
3
从气化炉激冷室和合成气洗涤塔底部排出的灰水进人渣水系统,经两级闪蒸去除酸性气体并回收热量,固体颗粒经絮凝、沉淀、过滤后收集,处理后的灰水循环利用:高压闪蒸罐闪蒸出来的 0.5MPa饱和蒸汽(160℃)送至汽提塔或除氧器,使灰水处理系统的低压灰水(0.5MPa)温度从约70℃提高至100℃,灰水经高压灰水泵(提压至5.0MPa)进洗涤塔,以提高洗涤塔出口合成气温度后送变换系统。维持航天炉单套灰水处理系统平衡运行的循环水量约为140m/h。
由于灰水处理的好坏直接影响到气化装置能否长周期稳定运行,所以从航天炉气化装置开车到正常稳定运行,对航天炉的灰水处理系统进行了不断改进和优化,并取得了一定成效。
2
工艺控制
2.1真空闪蒸压力、温度的控制
真空闪蒸系统负压越低,闪蒸出来的不凝气越多,真空闪蒸系统内液体温度也越低,对灰水絮凝效果越有利,但负压越低,真空闪蒸泵电耗越高。实际运行中,真空内蒸泵电耗的增加与真空闪蒸系统负压值(越低)并不成比例,絮凝剂的使
甲醇合成的氢碳比,有利于指标优化,副产的H,及回收的放空气送至甲醇合成装置,可增产甲醇 4Vh:同时,在变压吸附系统开车时,所有气体可全部送至甲醇合成装置,没有气体放空,大大降低了生产成本。
醋酐装置最高产量达281.53Vd,由于醋酐产品市场需求量较小,装置基本在70%~80%的负荷下运行,制得的CO气体完全满足了其生产需要,达到了设计要求。
(收稿日期2013-09-26)
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