您当前的位置:首页>论文资料>纺丝车间空调的节能改造

纺丝车间空调的节能改造

资料类别:论文资料

文档格式:PDF电子版

文件大小:1.42 MB

资料语言:中文

更新时间:2024-12-26 08:43:48



推荐标签:

内容简介

纺丝车间空调的节能改造 科技论坛
纺丝车间空调的节能改造
纪峰
(丹东化学轩维股份有限公司,辽宁丹东118002)
· 79 -
摘要:在化纤企业中,空调系统能耗占化纤综合能耗的30%左右,所以如何最大限度的减少空调能耗在化纤综合能耗中的比例,成为节能的主攻方向,而且潜力巨大。结合实除,针对纺丝车间空调的节能改造错施进行了论述。
关键词:纺丝车间:空调:节能改造
1概述
随着经济和社会的发展,国家提倡加快建设节约型社会,节能降耗成为全社会关注的焦点。在化纤企业中,空调系统能耗占化纤续合能耗的30%左右,所以如何最大限度的减少空调能耗在化纤综合能耗中的比例,成为节能的主攻方向,而且潜力巨大。我厂纺丝车间能耗主要集中在两方面:一是用电消耗,由于该系统中风机的功率非常大,因此用电消耗主要集中在风机上。实际生产中,由于空调系统在设计时的满足最大量的原则,以及运行中不管季节变化只以定速方式运行的陈旧模式,电耗上存在着很大的节约潜力。二是蒸气消耗,由于人为控制蒸气阀门,调节蒸气加量,无法适应环境条件变化,大都上限控制,存在很大浪费,
2空调改造的可行性分析
2.1通常在工厂设计时,根据设计规范的要求,空调通风系统的风机是根据室内产生的最大散热湿量,室内人员最多,最大室外负荷等数据来确定循环量和赖气次数的,其设计风量、风压是最大的,而实际生产中,空调通风系统的最大负荷,只是在一年中很少的时间内出现。风机全年都在最大负荷确定的最大风量下运行,不管生产需求的大小和外界条件的变化,风机都要全速运转,只是靠调节人口、出口开度进行节流,以满足空调温、湿度的指标,这种运行方式造成大量的能源浪费。因此,必须改变风机的能耗状况。理想的运行方式应当是风量随空调负荷变化而作相应的调整,只有变风量运行才是最有效,最经济的。通过流体力学的基本定律可知,风机类设备属平方转矩负载,其基本特性如下:
a风量与转速成正比,即Qαn
h.风机压头与转速的平方成正比,即Hαn。
e.风机轴功率与转速的三次方成正比,即Pαn
由以上风机类设备的基本特性可知,用降低风机的转速方法来降低风量是节能效果最好的方法。举列说明,如果风机风量降至最大负荷的90%,那么通过转速调整,风机轴的输出功率可降至原来的73%:如果风机风量降至最大负荷的80%,则风机轴的输出功率可降至原来的51%,节电效果非常显著
2.2由于采用变风量运行,循环总风量减少,所需加热蒸气量减少。同时改变人为控制阀门调节蒸气加量的落后方法,采用先进设备实时监测车间温度,实时自动调节蒸气开度,满足生产要求,杜绝浪费,节约蒸气。
3空调改造方案
纺丝空调采用90KW变频器,按实际情况控制风机转速,实现对风量、风压进行精确控制,实施变风量运行,降低用电消耗;在空调加热器进气管路上加装自动调节阀,在车间内安装铂电阻测温,根据车间内温度监测点的反馈信号,实时调整自动阀开度,实现随温度变化加气量自动调节,减少蒸气消耗。其优点如下
a风机转速和阀门开度随条件变化自动调节,大大降低能耗,节能效果显著
h.装置费用低,回收期短,安装方便,改造成本很低
e.改善设备运行工况,设备利用率得以提高。变频调速设备易操作、免维护,还能对设备起到保护作用,
d.实现工厂生产工艺条件的精确控制,对提高产品质量大有神益
4节能效果分析
我厂两台75KW空调风机.运行工况24小时连续运行。其中每
天9小时运行在90%负荷,(额率按45HZ计算),15小时运行在 70%负荷(频率接35HZ计算)。全年电机运行以360天为计算依据,全年采用蒸气加热时间以180天为计算依据。
则变频调速可节电量:
W1=75 × 9 × [1(45/50 )′J × 360=65853 KWh W2=75 × 15 × [1(35/50 )’] × 360=266084.4KWh
W=W1+W2=331937.4KWh两台风机节电663874.8KWh
按每度电0.5元计算,则每年可节约电费33.2万元则采用自动调节可节蒸气量:
经实际跟踪测定,一台空调平均每天节约蒸气3吨(春秋两季高于此数,冬季低于此数)
按每吨蒸气80元计算,80×3×180=4.3万元。两台8.6万元。 5结论
两项共计节约费用41.8万元。通过以上分析可见,用变频器调控风机转数.从而改变空调风机的风量和负荷,是空调风机节能改造最理想的方式,节电效果非常显著;根据天气、环境的变化,采用蒸气加量的自动调节,既满足了生产工艺要求,又能节约大量蒸气。
由于采用风量、蒸气加量的自动调节,节约了大量人力,实现了温度等生产工艺条件的精确控制,提高了产品的实物质量和等级品率,也增加了经济效益。
经实践证明,设备一次性投资通常可以在6-9个月的生产周期内全部收回,回收期短,节能效率高,值得推广。
上一章:VOIP技术概述及组网配置 下一章:Weinreb酰胺的合成方法进展

相关文章

某商业建筑空调系统运行情况分析及节能改造 T/CECS 935-2021 公共机构建筑空调系统节能改造技术规程 面向节能的冲压车间调度优化方法 浅析焦化化产车间的脱硫工艺及优化改造 西门子控制系统优化重组的技术实践--本钢板材炼铁厂煤粉车间SIEMENS控制系统升级改造 药厂洁净车间净化空调系统验证与验收技术措施 涂装车间送排风节能技术浅析与展望 空调系统节能的综合分析