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液环真空泵在聚烯烃催化剂溶剂回收中的应用优化

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资料语言:中文

更新时间:2025-01-02 17:54:59



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液环真空泵在聚烯烃催化剂溶剂回收中的应用优化 液环真空泵在聚烯烃催化剂溶剂回收中的应用优化
孙岩(中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司,101111)
摘要:A公司使用的流环真空泵原本以水作为工作流,但是在运行中发现,水和该公司的一种原料-四氯化钛发生反应,生成整酸,岛蚀设备和管道,A公司改用白油作为工作液,并增加强制循环系,解决了岛蚀及设备运行湿度较高的问题,使设备能够长周期正常运行。关键词:液环真空泵:岛蚀;白油:强制循环系
A公司的主要业务为淤浆法生产聚烯烃催化剂,其主要生产流程如图1所示:
原来
依化制溶剂回收床物好理
图1A公司主要生产流程
外采购的原料(主要为:甲苯,已烷、四氯化钛,白油等)进人A公司后,首先要进行精制主要为脱水)。精制合格后,依照规定的顺序在不同的温度、压力下,通过管道输送至合成釜进行合成反应。合成反应中生成的催化剂通过洗涤、干燥、包装后,可以进行销售,合成反应剩余的溶剂要进行回收,回收的溶剂可以再次应用到催化剂合成阶段,无法回收的部分作为废物处理。
溶剂回收是采用蒸简的方式进行的,在实践中发现,蒸馏时的温度越高,溶剂中的渣率越容易结焦,堵塞设备与管道。因此,为了节能及设备的正常运行,需要采用减压蒸馈的方式,
液环真空系在抽、排气体的过程中,气体几乎是等温的,适用于易燃易爆气体。因此,A公司溶剂回收单元的减压蒸使用液环真空泵。
一、优化前工艺流程
A公司最初从设备厂家订购的液环系机组流程如图2所示:
整空营
盗环程工作准环管理
液环泵
冷需器
储液罐
图2液环真空泵最初流程
该系最初使用的工作液为水,但是使用一段时间后,发现设备及管线多处发生腐蚀。经分析,需要回收的溶液主要为甲苯,四氯化钛的混合物,其中四氯化钛遇水发生反应,生成盐
万方数据
酸 :TiCl,+2H,O=TiO,+4HCI
盐酸具有强腐蚀性,因此会对设备和管线造成蚀。初次
解决该向题时,A公司采用向工作液中加入NaOH的方式,但是该方法需要及时检测工作液的pH值,操作不便,偶尔还是会
发生鹰蚀现象,设备损坏频繁。 2优化后的工艺
由于使用水作为工作液始终无法彻底解决离蚀问题,A 公司把工作液更换成了白油。白油作为A公司生产中的一种原料,供应及处理途径便捷,而且不和甲苯,四氯化钛反应,彻底解决了设备腐蚀向题。
虽然设备脑蚀的问题得到了解决,但是使用白油作为工作液又带来了另外一个问题,就是设备运行时温度较高,最高达到了70C。容易造成机械案封泄漏。而且,温度过高,受到液环饱和蒸汽压的影响,液环案的真空度也会降低。解决新出现的问题,雷要增加工作液的换热效率,为此A公司又对液环系进行了改造,其流程图如图3所示:
Tsnt
液环泵
储液罐
齿轮泵
图3液环泵优化后的流程
冷强器
本次改造,增加了一台齿轮泵作为强制循环泵,这样就增加了单位时闻工作液的换热次数。而是使用强制循环系,液体的流速较高,不利于冷凝器换热管表面隔热层的形成,有利于传热。通过改造,解决了液环系运行温度较高的向题,其正常运行温度在30℃以下,设备已正常运转超过2年,未进行过维修。 3结语
通过优化改造,解决了设备存在的向题,降低了设备维修
次数,节约了维修费用。参考文献:
[1]杨乃恒.真空获得设备[M]冶金工业出版,1987.
作者简介:孙岩(1985-),男,北京市人,工程师,硕士研究生。从事化工机械技术及管理。
2017年2月化管理」143
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