
第32卷第3期 2016年3月
电力科学与工程
Electric Power Science and Engineering
Vol.32,No. 3 Mar.,2016
200MW汽轮机整体优化改造及效果评价
刘彦丰,付晓俊
(华北电力大学能源动力与机械工程学院,河北保定071003)
摘要:分析了某200MW汽轮机组存在的间题,提出了对该机组整体优化的改造方案。通过性能考核试验验证,改造后的汽轮机效率得到了提高,3VWO工况下,汽轮机热耗率下降了442.45kJ/(kW·h),新算成发电煤耗率下降量为16.84g/(kW·h),高、中压缸效率分别提高了5.14%、2.21%。热耗降低
明显,达到了预期的增容降耗的目的,符合国家节能减排的大战略。关键调:汽轮机;整体优化;热耗
中图分类号:TK11
0引言
文献标识码:A
D0I; 10.3969/j. issn, 16720792. 2016. 03.011
1机组存在问题分析
某电厂5号汽轮发电机组为哈尔滨汽轮机厂生产的冲动式、一次中间再热、单轴、三缸、三排汽、冷凝式汽轮机,型号为N200-130-535/535型,冷却方式为直流开式循环,水源取自嫩江。高压缸为双层缸结构,中压缸为单层缸,低压缸为对称分流式。汽轮机共有37级叶轮,高压转子12级叶轮,第一级为单列调节级,转子为整段式;中压转子装有15级叶轮,其中前7级为整段式,后8级为套装式;低压转子10级叶轮全部为套装式。在以往的改造中,胡远涛等"】、李清)等对汽轮机通流部分进行了改造,王艳3对汽轮机喷嘴技术进行了改造,钟阁顺4等对汽轮机配汽进行了改造及优化,都取得了一定的效果。以往的改造只针对汽轮机的某个部分,汽轮机效率的提高有限。为了进一步提高汽轮机效率,增加功率降低煤耗,提高机组经济效益,现对该机组进行整体优化改造。不仅对汽轮机本体进行优化改造,对各个辅机也进行优化,以最大的提高改造效果。
收稿日期:201601-20。
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机组目前的性能与设计值有较大的差距。5 号机组3VWO工况下试验热耗率为8777.17 kJ/(kW·h),进行二类修正后热耗率为8663.98 kJ/(kW·h),比THA设计工况下热耗率8246.28 kJ/(kW·h)高出417.70kJ/(kWh),高压缸效率试验值为79.09%,比设计值85.05%低 5.96%,中压缸效率试验值为88.21%比设计值 92.30%低4.09%。在对5号机组进行了全面的性能诊断试验及现场检查后,发现汽机侧存在如下间题:
(1)汽缸效率偏低
3VWO工况试验下,高压缸效率试验值为 79.09%,比设计值85.05%低5.96%;中压缸效率试验值为88.21%,比设计值92.30%低4.09%。
造成汽缸效率偏低的主要因素有:通流部分的动静间隙较设计值大;通流部分加工质量与设计存在偏差;高压调速汽门存在较大节流损失等因素。
(2)机组凝汽器清洁系数为0.54,与0.88 的设计值有一定的差距。
作者简介:刘彦丰(1965-),男,教投,主要从事高效清洁燃烧技术及环境污染控制方面的研究,E-mail:liuyf100@si-
na.com。
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