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工程机械液压缸泄漏原因及修复方法

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更新时间:2025-01-10 17:40:58



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工程机械液压缸泄漏原因及修复方法 工程机械液压缸泄漏原因及修复方法 ■赵明
工程机械液压缸泄漏的原因主要有 3种:一是密封件失效,二是端盖连接螺栓松动,三是导向套及活塞磨损。其中后2种原因可进一步导致密封件损坏。下面对液压缸泄漏原因进行具体分析,并提出修复方法。
(a)端面密封
1.密封件失效
液压缸端盖等处的密封常使用O形圈。按照O形圈安装部位的不同,可分
为端面密封、角密封和四周密封3种密封形式,如图1所示。
端面密封和角密封主要依靠螺栓的压紧力进行密封。若由于螺栓拉伸变形或松动,造成压紧力减小,将使液压缸因O形圈失去密封作用而产生泄漏。此外,若螺栓拧紧程度不同,也有可能引起密封部位泄漏。
采用圆周密封产生泄漏时,更换O
P3泵也运转正常,由此排除其存在故险的可能性。检查中心阀块无泄漏。检查 P3泵电控系统,测量电磁阀MA202、 MA502电阻为220,在正常值10~300之内,表明这2个电磁阀正常。
(2)检查制动系统
启动发动机,连续躁踏脚制动踏板,使制动系统处于充压状态,测量 V-ECU至电磁阀MA202的输出电压正常(24V),由此判定V-ECU输出信号及电路正常。
拆下中心阀块至风扇液压马达的油管,用螺塞堵住PFF接口处(即切断冷却系统油路),自动发动机后检测PEF处压力为20MPa,在正常范围。
检测蓄能器阀块M处压力在12~ 万方数据
(b)角密封图1O形圈密封部位
1.缸底2.0形密封圈3.缸筒
形圈即可。采用端面密封和角密封产生泄漏时,可通过均匀拧紧螺栓,或在螺母上加防松装置予以解决:若螺栓紧固后仍存在泄漏:应将端面密封或角密封
改为圆周密封,同时更换O形圈。 2.端盖连接螺栓松动
更换密封件后的液压缸在投入使用后,经常因端盖上的连接螺栓松动而产 16MPa之闻间变化,由此判断压力开关 SE504良好,制动系统工作正常,油液泄漏处应在冷却系统
(3)检查冷却系统
更换1个新的风扇马达,启动发动机,发现风扇转速仍然较慢,由此说明风扇马达正常
(4)分析故障部位
由液压原理图可知,在风扇马达正常情况下,前、后桥油冷却马达若有泄漏,会使冷却系统压力变低、风扇马达流量增大、风扇转速加快。但是实际情况并非如此,由此可确定冷却系统无严重泄漏。
根据上述状况分析可知,制动系统和冷却系统2个并联回路均未发现泄漏
(c)医周密封
生泄漏。这是因为组装时虽已将端盖上的螺栓拧紧,但因每条螺栓与端盖接合面的粗趋度不同,每条螺栓的实际压紧力不尽相同:若端盖与缸简法兰之间留有压紧余量,螺栓处于假紧固状态,泄漏现象会更加明显,且客易造成螺栓损坏
预防端盖连接螺栓松动的方法有3 种:一是在液压缸组装后不要立即投入正式使用,而是先进行加压试验,然后
处,于是怀3泵未达到最大流量,不能同时满足制动系统、冷却系统所需的流量。至此将故障部位锁定在P3泵控制系统
(5)检修P3泵控制系统
在拉紧检查V-ECU至电磁阀MA202 间的连接线时,发现其中1根导线虚接。
分析认为,因该电线虚接,虽然测量电磁阀MA202处的电压值正常,但是该机运行时电磁阀MA202不能接收到正确的电信号,由此造成P3泵流量和压力不能达到正常工作状态,导致制动系统充压失效、制动压力偏低、发动机高温。更换新的连接线后试机,故障消失。
(作者地址:辽宁省东港市大东港区丹东港集团有限公司机械设备管理中心118300)
2014.01CM&M工程机械与维修|157
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