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水钢低硅铁水留渣冶炼实践

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更新时间:2024-11-30 15:55:47



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水钢低硅铁水留渣冶炼实践 2016年第1期
水钢低硅铁水雷渣冶炼实践
水钢低硅铁水留渣冶炼实践
周五杭1严建新1万国雄2杨昌涛1
(1.首钢水钢炼钢厂2.首钢水钢技术中心贵州六盘水553028)
摘要:简要介绍了首钢水钢炼钢厂低硅铁水冶炼工艺。生产实践表明,采用留渣操作等技术措施,可有效解决低硅铁水冶炼成渣图难、热量少、易粘枪、不利于脱磷及炉况维护等围难。
关键词:低硅铁水:留渣操作:工艺实践。
Practice of Slag-Remaining Steelmaking with Low Silicon Hot Metal in Shuigang
Zhou Yuhang’ Yan Jianxin' Wan Guoxiong Yang Changtao
(I, Steelmaking Plant, 2. Technology Center, Shougang Shuicheng Lron & Steel (Group) Co, Ld., Liupanshui 553028, Guizhou, China
Abstract: The process of steelmaking with low silicon hot metal in our plant is briefly introduced.
Productive practice shows that technical measures such as slagremaining operation and so on can ef-fectively solve problems such as dfficult slagging of steelmaking with low silicon bot metal, less heat,
metal being easy to glue lance, dificult dephosphorizing and difficult fumacemaintaining Keywords: low silicon hot metal; slagremaining operation; technological practice
1前言
近年来,低硅铁水(Si≤0.25%)为高炉生产所带来的经济效益十分显著可观,据相关资料显示,高炉冶炼低硅铁水可降低焦比4.1kg/,已成为降低钢铁冶炼成本的重要举措。转炉在冶炼低硅铁水时,渣料消耗少,喷溉少,金属收得率高,钢铁料消耗下降明显,十分利于炼钢成本的控制。但是,转炉在冶炼低硅(Si≤0.25%)铁水时,存在热量不足、成渣、化渣困难,以及粘枪、粘烟道等工艺技术操作难点,同时极大地降低了关键设备的使用寿命!,这给转炉低硅冶炼技术提出了更高要求。为此,水钢炼钢厂进行了技术攻关,
并获得很好的效果。 2水钢实践
经过大量的跟踪分析得出,要解决低雄(Si≤ 0.25%)铁水冶炼时存在前期成渣慢、中期化渣难、后期易喷溅,以及粘枪、粘烟道等问题,其关键因素在于转炉热平衡调整和合理控制好炉渣碱度。结合车间生产实际情况和护炉需要,一方面不断优化转炉热平衡调整方案,确保满足促进化渣冷料"加得下"的基本热量要求;另一方面采用留渣操作,且控制终点炉渣R=3.0-4.0,上述问题得到有效解决和控制,同时渣料消耗和钢铁料
消耗也得到了进一步降低。 2.1热平衡调整
吹炼过程热量不足是低硅(Si%≤0.25%)铁水冶炼时的一个显著特征。及时有效的热平衡调整,即科学合理的装人制度有利于过程含铁资源的消化,又能达到减轻化渣负荷的目的。实际生
作者黄介;周五机(1984~),另,助理工程师,首钢水钢炼钢厂炼钢车间主任。
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