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炼油厂低硫MTBE生产技术的工业应用

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炼油厂低硫MTBE生产技术的工业应用 工业技术
齐鲁石油化工,2015,43(2):124-127 QILU PETROCHEMICAL TECHNOLOCY
炼油厂低硫MTBE生产技术的工业应用
计松
(中国石化沧州分公司,河北沧州061000)
摘要:简述250k/a波化气脱硫装置采用"液态烃深度脱硫"和"MTBE再蒸馏"组合技术降低MTBE产品硫含量的应用情况。改造后应用结果表明,MTBE硫含量能够稳定控制在10ug/g以下,满足调合京标V汽油的要求,而且液态烃脱硫醇单元运行得到优化,能耗降低、碱耗降低、碱渣排效减少,精制液态经质量得到提高。MTBE脱硫单元和液态烃脱硫醇单元综合运行费用不但没有增加,面且大幅降低。
关键词:甲基权丁基醛
深度脱硫脱硫醇
中图分类号:TE624.8
文献标识码:B
文章编号;10099859(2015)02012404
近年来,石化原料劣质化趋势加重,作为生
产MTBE的原料液化气硫含量也在增大。同时随着环保要求的提高.车用汽油质量标准变得更加严格,对液化气脱硫醇工艺提出了节能、减排、提高产品质量的更高要求。因此通过传统液化气脱硫技术,MTBE的硫含量难以满足汽油质量升级的要求。炼油企业实施MTBE脱硫和液化气脱硫醇组合改造,不仅可以保证MTBE脱硫项目的实施效果,降低MTBE脱硫装置的投资费用和运行费用,而且可以在液化气脱硫醇单元实现节能、降耗、减排、提高产品质量的目的,并为碳四综合利用打好基础。
中国石化沧州分公司液化气脱硫醇装置于
2004年7月份建成投产,设计能力为250kt/a,采用常规的纤维膜脱硫醇技术,主要加工催化液化气和焦化液化气:50kVaMTBE装置于2010年10 月建成投产,主要原料为气分装置碳四产品和工业甲醇。由常规加工流程生产出的MTBE产品硫含量达到200μg/g,已经不能满足调合京标V汽油的要求。为实现综合效益最大化,采用“液态烃深度脱硫”和“MTBE再蒸馏”专利组合技术,于2013年8月对液化气脱硫醇系统和MTBE装置进行改造。
1液化气深度脱硫的技术特点
深度脱硫技术是对传统液化气Merox抽提氧化法脱硫醇工艺的强化和改进,主要包括功能强
化助剂、三相混合氧化再生、再生催化剂与抽提剂分离等工艺措施。功能强化助剂的加人可提高循环溶剂抽提和再生的综合性能,提高循环剂对硫醇的抽提能力、基硫的落解性和溶剂再生的活性;三相混合氧化再生反应,使再生反应形成的二硫化物能够及时转移到反抽提油中,强化了再生反应推动力,提高了再生效果,实现了常温再生,同时延长了碱液的使用寿命;固定床催化剂技术,将氧化催化剂固定在再生塔内,明显减弱了溶解氧的影响,弱化了抽提反应时发生再生副反应的条件,减少或避免在抽提时生成二硫化物2。
2工艺改造流程与特点 2.1液化气脱硫醇系统
改造后,液化气脱硫醇系统增加了预碱洗单元,再生碱液中使用了功能强化助剂(除臭精制液),具体流程如图1所示。胺脱合格的液化气首先经过预碱洗纤维膜完成预碱洗,然后进人沉降罐沉降分离,分离出的碱液循环使用;预碱洗后的液化气自罐顶流出,进脱硫醇一级抽提混合反应器,与碱液充分混合反应,然后进人一级沉降罐沉降分离:液化气自罐顶部流出进二级抽提纤维膜接触器,与再生碱液接触反应,进二级沉降罐沉
收稿日期:20150325;修回日期:201504-28
作者简介:计松(1981—),2004年毕业于河北科技大学化学工程与工艺专业,目前主要从事技术及项目管理相关工作。电话:03173552033。
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