
-70■技术交流
新增溴化锂制冷系统解决瓶颈问题
杜守信,刘晓峰,李宝春
(中国石油辽阳石化公司烯烃厂,辽宁辽阳111003)
石油和化工设备 2015年第18卷
[摘要】长期以来,辽阳石化公司烯烃厂乙二酵装置因采用原有蒸汽喷射制冷系统Z601,运行效果不佳,导致装置环氢乙烷吸收水温度长期偏高,影响环氧乙烷吸收效果,进而影响夏季装置负荷,通过将Z601系统警换为Z626温水澳化锂制
冷单元的改造,减轻了装置蒸汽负荷,降低了吸收水温度,保证了装置夏季运行负荷,[关键词]澳化锂制冷;板式换热器;吸收制冷;环氧乙烷
1装置概况
辽阳石化分公司环氧乙烷/乙二醇装置采用 SHELL生产技术,由衰球设计院设计完成,投资7973万元人民币,占地2592m,于2007年12 月建成投产运行一采用氧气氧化法:载银高选择性催化剂:列管式固定床反应器:用滤腾水汽化除去氧化反应热副产高压蒸汽:氧化反应用甲烷致稳:尾气回收乙烯:环氧乙烧和水加温加压后在管式反应器中绝热水解生成乙二醇:多效蒸发脱水;生成高质量的产品,可满足各种用途的要求。特别是高选择性的催化剂在环氧乙烷/乙二醇领域始终处于领先地位。
为满足市场需要及使企业利润最大化,2013 年辽阳石化依托现有环氧乙烷/乙二醇装置,将环氧乙烷精制系统扩能至19万吨/年,乙二醇维持原有生产能力。装置改造后,无论是环氧乙烷还是装置综合能耗都有大幅度改进。改造项目投资 11367.55万元人民币,占地2275m,采用寰球设计院技术,于2014年6月建成投产。项目完成后,大大提高了生产装置的操作弹性,产品结构更加灵活,企业应对市场变化的能力进一步提高,环氧乙烷商品量扩能至19万吨/年,同时装置生产 1.2682万吨/年技术级乙二醇产品作为平衡,不同
工况可灵活调整。 2改造背景
由于现有环氧乙烷/乙二醇装置的蒸汽喷射
制冷(Z-601)抽真空设备蒸汽消耗量严重超设计值,蒸汽消耗量达40t/h,且夏季蒸汽喷射制冷(Z-601)供应的冷水温度不达标,为装置能耗大户。随着辽阳石化余热综合利用项目的实施,夏季将有大量的低温热水可用于溴化锂制冷为装置
提供低温水的需求,因而,有必要将低温水系统进行改造,以降低能耗。本次改造取消蒸汽喷射制冷,改用热水型溴化锂制冷,合理利用低温废热,节约蒸汽,同时新增板式换热器E222,通过夏季和冬季对冷却介质在冷水与CW水间进行切换,达到节能降耗的目的,保证装置的运行平稳率。
3装置流程简介
环氧乙烷反应器的产品气经粗产品冷却器 E102和环氧乙烷反应器进料/产品换热器E101冷却后,与来自尾气压缩机K301的尾气混合,然后在二次产品冷却器E206与来自环氧乙烷吸收塔C203 的富吸收液进一步冷却。
冷却后的产品气进入环氧乙烷洗后塔C203的急冷段,在急冷段产品气中的甲醛、轻有机酸及一氯乙烷分解产品被脱除,急冷液的pH通过碱液来调节。
环氧乙烷吸收塔塔底有一股排放液排至急冷排料解吸塔C205来去除反应器产品冷却过程产生的凝液,为了保持急冷循环的水平衡,在塔底出口处补充锅炉水。
本次改造在原有环氧乙烷吸收塔C203塔顶贫吸收液冷却器E212的下游串联板式换热器E222,采用来自Z626的冷水制冷,保证吸收液出口温度在25℃。
低温水单元Z626A/B及其配套设施,Z626A/B 采用冬季一开备、夏季两台全开的运行模式,为贫吸收液低温水冷却器E-222、EO解吸塔塔项
作者简介:杜守信(1987—),男,山东沂水人,2010年7月毕业于中石油大学(华东),学士学位,现在中国石油辽阳石化分公司烯怒厂任助理工程师。