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预热器三级膨胀仓改造的体会

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更新时间:2024-12-28 17:48:59



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预热器三级膨胀仓改造的体会 翟文军:预热器三级影胀仑改造的体会
中图分类号:TQ172.622
文献标识码:B
文章编号:1007-0389(2012)03-55-01
工艺装备
预热器三级膨胀仓改造的体会
翟文军(吉林亚泰水泥有限公司,吉林双阳130617)
1出现的问题及原因分析
我公司*2线2000/d熟料线案尾为带DD炉的五级旋风双系列悬浮预热器,是由邯郸机械厂从日本神户制钢所引进的技术,此技术为上世纪70年代末发展的一种高效、节能水泥焕烧技术。为了避免预热器发生堵塞,设计中C~C,级分别在维体下方
表1近五年预热器三级堵塞情况
年份/年 2007 2008 2009 2010 2011 2012
堵塞次数堵塞时间
17 14 15 22 5 6
4h15min 23h7min 56h32min 46h27min 6h17min 7h32min
设计了膨胀仓。近年来由于原煤热值大幅下降,灰分逐步上升,导致煤粉在DD炉内不能充分燃烧,后燃烧现象严重,在C,尤为突出。笔者对近6 年C,堵塞进行了统
计,见表1。
结合三级预热器膨胀仓形状(见图1)及预热器易情况,我们分析,由于膨胀仓下锥体角度大,容易粘挂物料从而造成预热器存料和堵塞。
Q1010 4640
扬料孔
260 OS8
p500
图1改造前的膨胀仓
2改造方案及效果
2010年11月大修时我公司取消了原三级锥体下的膨胀仓,保证原膨胀仓上口、下口及总高尺寸不变,制作了一个新的锥体,如图2所示。原三级膨胀仓内部有效容积为0.61m.新锥体有效容积为0.32 m。采用相同的空气炮而冲击压力却提高近一倍,当中控发现三级压力明显变化时,通过空气炮就能将锥体内堆存的物料清除。
Q1010 640
损料孔
1260
Q500@730
图2改造后的锥体
改造后窑于2010年12月8日投料运行,从2011 年和2012年这两年的生产运行情况来看,C,堵塞比往年有了大幅下降(见表1)。由于C,堵塞得到了有效的治理,密系统的运转率也较以往有了明显的提高,2011年案系统设备运转率连续3个月达到了 100%。
(编辑:划需妈)(收聘日期:2012-01-31)
电平8家8系5家事909事8家89车家885车年88#88中中6年68家事69年事8事060中66年年90900年年(上接第44页)
磨水泥319206t,共节约电费918738元);且因出磨水泥比表面积稳定性明显改善,全年细度合格率较之2009年平均提高了30%,混合材掺量增加,熟料配比下降1.5%,每降1%的熟料耗,可降低水泥成本 2.5元/t,319206x1.5x2.5=1197022元)。
(2)各拉风管道、料仓等结料情况基本消除,环
境明显改善,减少打散机内、料饼提升机以及下料管、旋风筒、风管和粗细粉下料管的清料用工和耗材成本近6万元。另原要频繁更换打散机筛板,年均耗用约2付,而热风炉投用后除了正常维护外未更换筛板,由此节资也达3万元以上。
(编辑:刘军荣)(收稿日期:2011-05-16)
水泥工程2012年第3期
万方数据
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