您当前的位置:首页>论文资料>振动压路机振动系统常见故障原因分析

振动压路机振动系统常见故障原因分析

资料类别:论文资料

文档格式:PDF电子版

文件大小:1.05 MB

资料语言:中文

更新时间:2024-12-13 09:00:36



推荐标签:

内容简介

振动压路机振动系统常见故障原因分析 APPLICATION&MAINTENANCE/应用与维修
振动压路机
振动系统常见故障原因分析 ■王在林
排查振动压路机振动系统故障时,应本着先简单后复杂的原则,即先检查电路,再检查液压系统,最后检查机械部分,下面介绍振动压路机振动
系统几种故障的现象和原因。 1.振动时有时无
振动压路机突然发生振动时有时无现象的原因有二:一是振动控制线路保险丝松动或振动开关接触不良,二是振动开关到振动泵伺服控制电磁阀的导线松动或虚接。
1台英格索兰SD175型单钢轮振动压路机,在作业中突然不能振动。试机过程中,有时又能够振动。排查时,检查各保险丝均完好。检查行走控制手柄上的振动控制开关及其导线,发现行走控制手柄根部1根与振动控制开关连接的导线铜芯断裂(塑胶外皮没有断裂)。
分析认为,驾驶员长期扳动行走控制手柄,将该导线反复弯折,久之便将该导线的铜芯折断。该导线的铜芯虽断裂,但其塑胶外皮并未折断,由于
该导线虚接,导致压路机振动时有时无。 2.无振动
振动压路机无振动有2种:一是振动泵、振动马达、钢轮振动器有故障,二是动力输出端相关传动部件损坏。其原因及排除方法如下:
(1)振动泵有故障
压路机的振动泵通常为柱塞泵,柱塞泵通常有以下4种故障:
一是柱塞泵斜盘倾角过小。检查时,可用手触摸柱塞泵输出的高压管,感觉是否有明显的压力脉动。如无明显压力脉动,说明斜盘倾角过小,无法输出压力油。
二是柱塞泵输出压力过低。开启振动器时,主油路压力应为20~25MPa,如果系统压力低于 10MPa,说明振动泵泄漏严重。
三是柱塞和缸体磨损严重。可检查液压油回油
万方数
滤芯,如果回油滤芯内有大量铜屑或铁屑,说明柱塞和缸体磨损严重。
四是补油压力低。正常补油压力应为1.5~ 2.5MPa,如果不到1.5MPa,说明补油压力过低。
1台徐工XSM220型单钢轮振动压路机作业时无振动。检查回油滤芯,发现其内有大量铜屑。测试振动泵补油压力正常,测试高、低速时的振动主油路压力均偏低(6~7MPa)。由此说明振动泵严重磨损造成泄漏。
拆解振动泵,发现报动泵柱塞和缸体磨损严重磨损。更换振动泵缸体、柱塞后试机,压路机振动恢复正常。
(2)振动马达故障
振动马达泄漏严重或损坏,不仅会造成压路机系统油压过低、无振动,同时会造成回油滤芯内出现大量铜屑或铁屑。用压力表测试的方法难以区分是振动泵故障还是马达故障,通常只能通过拆解振动马达确定。
1台宝马BW219型单钢轮振动压路机作业时出现无振动现象。测试工作系统油压只有3MPa,检查回油滤芯上有大量小铁屑。将振动马达拆下分解,发现振动马达支撑轴后轴承损坏,支撑轴后部摆动较大,配流盘与缸体配合面间隙过大。更换一个新的振动马达支撑轴后轴承后试机,压路机振动恢复正常。
(3)动力输出及钢轮振动器故障
若振动压路机无振动时伴有无转向现象,则这主要是发动机动力输出端相关传动部件出现故障。
1台英格索兰DD110型双钢轮压路机,作业时无振动,转向也不灵。拆检分动器,发现驱动行走泵和转向泵的传动轴花键磨损严重,导致发动机的动力传递不到行走泵和转向泵。
振动马达输出轴与振动器轴通常采用花键套连接。花键套的花键磨损严重、振动轴断裂或偏心块脱落,都会造成钢轮内的振动部分出现故障。判断方法如下:用辅助工具转动振动
上一章:自卸车柴油机水温高故障诊断 下一章:装载机过滤液压油时工作泵烧蚀原因及改进措施

相关文章

连铸机结晶器液压振动常见故障分析与对策 考虑附加质量的全液压双钢轮振动压路机振动参数的仿真分析 双钢轮全液压振动压路机振动液压系统的一种方案 液压系统常见振动与噪声的分析与解决措施 振动压路机调幅液压系统设计 开式液压系统振动压路机整车抖动探析 全液压单钢轮振动压路机驱动系统控制方案 JB/T 13787-2020 土方机械 振动压路机 减振系统检验规范