
第8期
故障诊断
Ⅱ催化1#主风机组齿轮箱振动原因分析及
轴瓦改造
楼广治
(宁波海越新材料有限公司,浙江宁波315800)
得出产生抓动的原因是油膜失稳的结论,因此把围轴瓦改造成圆瓦,取得了较好的适行效果。[关键词]主风机组:齿轮箱:高速轴;油膜失稳:轴瓦改造
1概况
ⅡI催化1"主风机机组(B1101)是IⅡI催化装置的关键设备,由AV71-11型轴流式压缩机、TP11-160型烟气轮机、GH530型齿轮箱和YCH710-4型电动/发电机组成,作用是提供再生器烧焦用风。
烟机
主风机
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其中,轴流式压缩机由陕西鼓风机厂制造,烟机由西安航空发动机公司制造,齿轮箱由郑州机械研究所制造,电动/发电机由上海电机厂制造。机组具体布置见图1。
齿轮箱
图1机组布置图
该机组自1999年10月安装投用以来运行平稳,但在两次烟机发电试验中,均由于齿轮箱高速轴电机端振动大,以失败告终。发电试验失败,导致机组在运行时只能使电机一直工作在耗电状态,并制约了烟机效率的提高,造成了烟气热能的大量损失。
其中,齿轮箱的主要技术参数:型号: GH530;齿形:双圆弧人字齿;传递功率(正向):6300kW:传递功率(反向):4500kW 高速轴转速:4660r/min:低速轴转速:1550r min:高速轴V。1:10067r/min:低速轴V。: 5467r/min:大齿齿数:87;小齿齿数:28:中心距:530±0.035mm
2存在的缺陷及原因分析 2.1存在的缺陷
万方数据
电机
在1999年8月烟机一主风机组试车时,齿轮箱高速轴自由端及联轴器端振动较大。在装置开工后,当机组工作在耗电大于400kW时,齿轮箱高速轴振动维持在35μm左右(标准要求 ≤50μm),但当机组耗电小于200kW时,齿轮箱高速轴振动达到满量程150μm。
2000年3月装置因故停工,借机对齿轮箱高速轴的轴瓦间隙进行调整,其中:对电机端上轴瓦中分面进行磨削0.10mm,把轴瓦间隙由0.43mm(设计标准为0.33~0.43mm)调整为0.33mm,并在上瓦背加铜皮0.10mm,以保持瓦背紧力基本不变。同样对风机端上轴瓦中分面进行处理,把轴
作者简介:楼广治(1977一),男,浙江诺暨人,2000年北京石油化工学院化工机械专业毕业,高级工程师,长期从事炼油和化工设备技术与管理工作,现任宁波海越新材料有限公司总经理助理。