
ICS 75.020 CCS E 14
SY
中华人民共和国石油天然气行业标准
SY/T 58742021 代替SY/T58742012
油井堵水效果评价方法
Ealuation method for oil wel water plugging
2022—02一16实施
2021一11一16发布
国家能源局 发布
SY/T 58742021
目 次
前言: 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4堵水施工评价
Ⅱ
4.1堵水施工评价 4.2堵水施工成功率的计算方法 5堵水效果评价 5.1堵水效果评价 5.2堵水有效率计算方法 6堵水经济效益评价· 6.1实际增产油量及其效益 6.2降产水量与堵水降产水效益 6.3堵水施工总投人 6.4堵水施工经济效益
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SY/T 58742021
前言
本文件按照GB/T1.12020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替SY/T5874—2012《油井堵水效果评价方法》,与SY/T5874—2012相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
a)更改了英文名称: b)增加了“规范性引用文件”(见第2章): c)更改“取值规定”为“术语和定义”(见第3章,2012年版的第2章); d)更改“堵水工艺为“堵水施工”(见第4章,2012年版的第4章): e)更改了“堵水有效判断及堵水有效率计算方法”和“堵水工艺评价及堵水成功率计算方法”
的顺序(见第4章第5章,2012年版的第3章、第4章): f)删除了堵后日均产液量上升,堵后日均产油量上升,堵后平均含水率下降5个百分点及以
上”(见2012年版的3.1): g)更改“堵水有效判断及堵水有效率计算方法”为“堵水效果评价”(见第5章,2012年版的
第3章); h)更改堵水有效判断”为“堵水效果评价”(见第5章,2012年版的第3章): i)删除了“堵水与其他措施综合施工分项效果计算方法”(见2012年版的第5章): j)更改了“堵水经济效益评价方法”为“堵水经济效益评价”(见第6章,2012年版的第6章); k)增加了“堵水经济效益评价”中各项指标公式及算法(见第6章); 1)删除了2012年版的附录A。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由石油工业标准化技术委员会采油采气专业标准化委员会提出并归口。 本文件起草单位:大庆油田有限责任公司第二采油厂,中国石油大港油田石油工程研究院、中国
石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院、中国海洋石油有限公司开发生产部
本文件主要起草人:刘双双,韩晓宇、许庆国、何翠兰,郭佳乐,邹小萍、何磊、唐功勋、曲晓峰李强。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
SY/T 5874—1993; SY/T 58742003 SY/T 58742012.
III
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SY/T 58742021
油井堵水效果评价方法
1范围
本文件规定了油并堵水施工、效果及经济效益的评价方法。 本文件适用于油田油井堵水效果的评价。
2规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
堵前日均产油 average oil production before water plugging 选用堵水施工前正常生产30d的并口日产油量平均值
3.2
堵后日均产油 h average oil production after water plugging 选用堵水施工后正常生产30d的井口日产油量平均值。
3.3
堵后日均增产油 average oil increase production after water plugging 堵后日均产油量与堵前日均产油量之差。
3.4
堵前平均含水率 average water content before water plugging 选用堵水施工前正常生产30d的含水率平均值,
3.5
堵后平均含水率 average water content after water plugging 选用堵水施工后正常生产30d的含水率平均值。
3.6
堵前日均产液 average liquid production before water plugging 选用堵水施工前正常生产30d的井口日产液量平均值。
3.7
堵后日均产液 average liquid production after water plugging 选用堵水施工后正常生产30d的井口日产液量平均值。
3.8
堵前日均产水 average water production before water plugging 堵前日均产液量与堵前平均含水率的乘积。
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SY/T 58742021
3.9
堵后日均产水 average water production after water plugging 堵后日均产液量与堵后平均含水率的乘积。
3.10
堵后日均降产水 reduction of daily water production after water plugging 堵前日均产水量与堵后日均产水量之差。
3.11
堵水有效期 effective period of oil well water plugging 在考虑自然递减的情况下,堵水有效的连续累计生产天数。
3.12
堵后累计增产油 cumulative oil increase after water plugging 在考虑自然递减的情况下,堵水有效期内日增产油量累计值。
3.13
堵后累计降产水 cumulative water reduction after water plugging 在考虑自然递减的情况下,堵水有效期内日降产水量累计值。
3.14
堵前含剂浓度 content of chemical additives in third oil recovery before water plugging 选用堵水施工前正常生产30d内平均含有的三次采油助剂浓度值。
3.15
堵后含剂浓度 content of chemical additives in third oil recovery after water plugging 选用堵水施工后正常生产30d内平均含有的三次采油助剂浓度值。
3.16
堵水经济效益 economic performance of oil well water plugging 施工总产出与总投人之差。
4堵水施工评价 4.1堵水施工评价 4.1.1机械堵水施工评价
堵水施工后,满足以下全部条件者可认定为机械堵水施工成功: a)各级封隔器经测井方法检查卡点准确(误差范围土0.25m/km),油管柱和下井堵水工具完好
无渗漏。 b)整体管柱深度小于1500m,经8.0MPa~13.0MPa试压15min,压力下降不超过0.3MPa;整
体管柱深度1500m~2000m,经10.0MPa~15.0MPa试压30min,压力下降不超过0.5MPa;整体管柱深度大于2000m,经15.0MPa以上试压30min,压力下降不超过0.8MPac
c)各级封隔器经投单层堵塞器式压力计方法测压检查,10.0MPa~15.0MPa试压30min,测试
资料显示压力上升不超过0.5MPa
4.1.2化学堵水施工评价
堵水施工后,满足以下条件者可认定为化学堵水施工成功:按设计要求对目的层注人堵剂,施工过程中没有发生堵卡管柱现象。
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