
技术工人的培养至关重要。这样才能提高生产效率,保证产品质量和注意安全生产,同时在实际的实践和生产过程中,不断的总结精练,不断的自我提高知识和操作能力,才能在以后的工作中加工
出有尺寸精度高的产品。
参考文献:
[1]张锁荣.机修钳工实用手册.北京:北京理工大学出版社,2010.75~
26
Academic
学术
[2]成虹,最新轴承造型装配及磨工
工艺技术实用大全,高等教育出版社, 2011.137~179
杭钢高炉冲渣系统优化
夏严
(310022
杭州钢铁集团公司炼铁厂
浙江杭州)
摘要:简要阐述了针对杭钢炼铁厂高炉冲渣系统中存在的问题,如水泵能耗高、水渣池过滤效果差等情况进行的优化改造
高炉:冲漆泵:冷却塔;水渣池
关键词
1.前言
高炉水力冲渣是高炉冶炼工序中的最后一道工序。杭钢炼铁厂现共有3座高炉,均使用水力冲渣,其中1#高炉独立使用一套冲渣系统,2#3#高炉共用一套水力冲渣系统,因2#3#水力冲渣系统在高炉扩容改造时未及时进行配套升级改造,导致现运行水泵能耗高,冷却塔设备老化严重,水渣池过滤效果已明显下降,造成冲渣系统使用工况运行很不稳定,高炉冲渣水的水量及水压均有较大波动。为此,根据现场的实际工况对冲渣系统进行优化改造,在保证高炉稳定生产的前提下,降低系统运行能耗,延长设备运行寿命,降低设备安全隐患
2.水力冲渣系统中目前存在的问题 2.1冲渣水泵磨损快能耗高
高炉水力冲渣系统现共有7台冲渣泵,因冲渣水水质较差造成水泵叶轮磨损较快,平均使用1年以上叶轮便会有明显唐损,进而对流量压力造成明显变化,影响高炉冲渣。同时水泵均采用老式的无密封自吸泵,能耗较高。
2.2冷却塔冷却效果下降
高炉水力冲渣系统配高温冷却塔1 台,自2006年更新后已使用多年,冷却塔内部填料大部分已被水渣冲碎、部分位置板结严重,填料的冷却效果下降明显,造成水温偏高,水泵运行效率下降,汽蚀现象严重。
2.3水渣池过滤能力差
原高炉水力冲渣系统配套水渣池使用已超过十年,内部反冲管道、格栅均未进行过大修,因格栅有较大面积破损,造成格栅下部反冲管道位置积渣严重,反冲孔部分已被堵死,导致积渣板结严重,影响正常过滤,现过滤池水位明显
高于清水池,给生产造成很大压力。
3.冲系统的优化改进
3.1对泵房内的冲渣泵进行节能改造原冲渣泵房内冲渣泵均采用WFB无
密封自吸泵,此类水泵主要特点为振动小,故障率低,可靠性高,能满足高炉对冲渣水流量压力稳定、开停迅速的要求。但工作效率较低,能耗教高,同时叶轮、壳体的耐磨性在高温、含杂质多的水质下明显降低。现通过优化选型后改用NSP系列节能自吸泵,此类水泵采用多级离心副叶轮密封结构,减少了水泵盘根装置的使用,在保证密封性能及装卸方便的同时,降低水泵功耗的20%。同时对水泵易磨损位置的材质进行优化,将叶轮与泵壳材质均改进为耐磨不锈钢,在高温、含渣量高的工况下延长了整体使用寿命,确保冲清水流量和压力的长期稳定。
3.2对冷却塔进行升级改造
为保证冷却塔发挥更好的冷却效果,对冷却塔进行了大修,将原有普通喷头改进为ABS三溅式喷头,使水流充分分散,增加与空气的接触面积,同时减少喷头的堵塞机会。喷酒水管均进行镀锌处理,延长水管的使用寿命。在冷却塔填料的选型上,为满足高炉冲渣水水温高、水质差、含杂质多的特点,填料由原来的 PP材质改为耐高温玻璃钢材质,延长了冷却水的停留时间,增加换热量,同时时高温玻璃钢材质可承受最高120度的水温,确保了填料系统的使用寿命。改造后现冷却塔进出口温差可达到40度以上,冷却效果明显提高,也确保了冲渣水泵的正常运行。
3.3优化水渣池过滤系统
原水渣池设计为侧滤式过滤方法,
过滤面积小,反冲管道无法伸入水渣池中间位置,造成长期使用后底部积渣严重。现对水池改造为底滤式过滤方式,利用原有反冲管道为总管,安装支管后铺设在水渣池中间位置,按一定间距放置,确保水渣池每个位置在反冲时均可以有效反冲,减少水渣沉积。确保过滤池内的水可以顺利进入泵房下部的清水池。通过充分反冲,减少了清水池池内的水渣进入,也延长了冲系叶轮的使用寿命。
原过滤池结构
经改造后过滤池结构
4
4.结语
经过对杭钢炼铁厂水力冲渣系统各个环节的优化改造,现杭钢炼铁厂高炉冲渣系统设备的运行稳定性明显提高,水泵运行工况稳定,能耗明显降低,冷却塔系统运行效果明显提升,同时过滤池过滤效果明显,确保了高炉冲渣系统的稳定运行。
机床爬行机理研究及仿真分析
杨成洪(610039
梁徐
卿云聘
西华大学机械工程学院。
中国机械 Machine China87