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常压间歇煤气发生炉上行管道的配置与总结

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更新时间:2024-12-11 10:04:41



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常压间歇煤气发生炉上行管道的配置与总结 2013年第34卷第5期
氮肥技术
常压间歇煤气发生炉上行管道的配置与总结
张凡军
(山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司山西晋城048104)
要简要介绍间款式煤气炉上行管道的合理配置、实际运行情况,并对两次改造进行评价和对比。摘
关键词常压间歌式煤气炉上行管道配置改造效果
Uplinkpipeconfigurationandsummaryofatmospheric-pressure
batchgasfurnace ZHANG Fan-jun
(Yanghua Branch of Shanxi Lanhua Keji Chuangye Company Limited, Jincheng 048104, Shanxi Province)
41
AbstractThe paper briely introduces reasonable allocation of uplink pipe and actual operation situation of batch gas fumace; it also evaluates and compares the two transformations.
Keywordsatmosphericpressure batch gas fumace, uplink pipe allocation, reforestation effect
山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司(以下简称阳化公司)原设计能力为年产合成氨6 万t、尿素10万t,目前能达到年产合成氨10万 t、尿素16万t(以年操作300天计算)。公司共有固定层间歇气化煤气炉7台,其中5*~7炉于 2007年安装投运,炉膛直径2610mm,高径比 2.2/1.0,与1°~4*炉的高径比不足2.0/1.0相比具有一定的优势,另外5*~7炉工艺管网的配置优于1"~4°炉,因此,自投运以来,5*~7*炉的制气能力明显高于1°~4"炉,运行基本稳定。2010年,为了进一步降低消耗,减少炉内带出物,将5"~7 炉的上行管道由简体上部侧面位置引出改为顶部中心位置引出,并将上行管道上的上行煤气阀由闸板阀改为座板阀,上行管道及除尘器的高度由此提高了2800mm,但运行两年来都不稳定,消耗大幅上升,2012年原料煤平均消耗为1230k/t氨醇。2013年5月,阳化公司利用年度停车大修的机会,将5~7*炉上行管道复位。现将2010年以来阳化公司对5"~7"煤气炉前后的两次改造情况,以及改造前后对煤气炉制气能力和能耗的影响做简单介绍。
1首次改造的目的 1.1增加炭层高度
万方数据
由于上行管道抬高了2800mm,增加了炉内炭层高度、缩小炉内空程,为增大火层厚度提供了
条件,即为提高煤气炉制气能力提供了条件。 1.2减少上行煤气带出物
上行管道抬高后,上行煤气带出物将会随上行管道的增高而减少,这部分未能带出炉膛的小颗粒物料将会在炉膛内完全燃烧,可以提高人炉原料的利用率,将原料煤吨氨单耗由1200kg降低到1100kg。
煤气炉上行煤气管道改造前、后简图见图1。
加焦机
上行管
集尘器
@2610
煤气炉
8
上行暂道位移前
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