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冰机系统存在问题分析及节能改造方向

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冰机系统存在问题分析及节能改造方向 2010年12月第33卷第6期
大氧
Nitrogenous Fertilizer Industry
Large Scale I
冰机系统存在问题分析及节能改造方向
贾洪义
(中国石消吉林石化公司化肥厂,吉林,132022)
Dec.2010 Vol.33 No.6
问题,分析问题产生的原因。探讨冰机燕汽消耗高的原因,对装置70%负荷时氨压缩机三段人口流量进行了计算,提出降低冰机燕汽消耗的节能改造方向。
关键词合成氨冷冻系统
氨压缩机
1合成氨装置简介
节能改造
件,严重制约了装置的稳定运行。(2)冰机防赠振系
中国石油吉林石化公司化肥厂合成氨装置于 2000年4月开工建设,2003年6月建成投产,设计生产能力1000t/d液氨。该装置以减压渣油为原料,采用GE高压纯氧非催化部分氧化法制取粗合成气,气化压力为8.6MPa,通过二级变换、林德低温甲醇洗、低温液氮洗、瑞士卡萨利氨合成等单元生产出产品液氢,供丙烯腊,硝酸等装署使用该装置中的空压机、氮压机、氨冰机、合成气等主要机组采用蒸汽轮机驱动
2003年9月,出于公司内部产品结错构优化的需要,对合成氨装置进行了改造,增上了抽氢、抽合成气装置。改造后,装置总生产能力不变,只是液氨产量有所调整,由原来的30万吨/年调整至 22万吨/年,其余以氢气、合成气形式抽出。实际生产中,由于受全区物料平衡的制约,合成氨投油负荷比较低,加上抽出合成气和氢气,各工序长期处于低负荷生产的状态,净化工序负荷约为设计能
力的70%,合成工序负荷约为设计能力的50%。 2冷冻系统现存问题
冷冻系统存在的主要问题有:①冰机蒸汽消
耗量大(原设计冰机消耗蒸汽67t/h,目前实际消耗蒸汽75~85t/h,最高达到95t/h)。由于冰机严重偏离了设计工况,对装置内的蒸汽平衡产生较大影响,并制约了空压机的稳定运行,装置提负荷比较难。尤其是夏季问题更加突出,由于冰机蒸汽消耗太高,多次出现背压高跳车的生产异常事
万方数据
统存在问题。冰机在开车过程中,一段工作点始终在振区内,致使冰机无法实现自动加载。③由于冷冻系统处于低负荷运行状态,冰机运行期间客段防喘振阀都关不上,致使冰机各段人口温度高于设计值,各段出口压力低于设计值,实际工作点远离最佳工作区域(见表1)。(4冷冻系统内的氨冷器未达到设计运行状态。由于装置运行负荷低,为确保氨冷器出来的工艺介质温度,氨冷器只能低液位操作,造成了部分氨冷器的泄漏。表1为冰机设计及实际运行参数对比
表1:
冰机设计实际运行参数对比
项目转速/r"min-段防响开度,% 二段防响开度,% 三段防响开度,%—段流量/kg-h-二段流量/kg-h-三段流量/kg-h-一段人口度/% 二段入口混度/℃ 三段入口温度/% 一段人口压力/MPa 二段人口压力/MP:
设计 11260
5181 18722 32029 95 16 27 0.0738 0.2507
实际 89601 67.3 27.7 49.2 5261 17023 27607 16.7 30.3 20 0.0109 0.1058
收稿日期:20100402;收到姚改稿日期:20101128
作者简介:贾洪义,男,1971年出生,高级工程师,1995年毕业于吉林化工学院无机化工专业,现在中国石油吉林石化公司化肥厂从事生产投术管理工作,联系电话:043263971350;Email: jh_jiahy@petrochina.com.cn
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