
2013年4月第36卷第2期
太氧熙
Large Scale Nitrogenous Fertilizer Industry
Apr.2013 Vol.36No.2
低水气比工艺在Shell煤气变换节能改造中的应用
李桂萍
(中国石化湖北化肥分公司,湖北枝江443200)
摘要:介绍合成氨原料路线“煤代油"改造工程中变换工艺流程,比较高、低水气比变换工艺的优缺点,高水气比变换工艺存在蒸汽消耗基大、催化剂床层超溢等问题,2011年实施了低水气比变换工艺改造。改造后,变换工艺装置运行稳定,节能降耗效果显著。
关键词:低水气比变换工艺Shell煤气化节能改造
中国石化湖北化肥分公司合成氨原料路线“煤代油”改造工程选用了荷兰Shell公司的粉煤气化工艺,投煤量为2000d,产合成气(CO+Hz)量为142000m/h。原设计粗煤气变换采用高水气比变换工艺,催化剂选用进口K8-11和国产QCS 系列产品。变换装置运行4年多来,一直存在蒸汽消耗量大、催化剂床层超温、催化剂失效频繁等问题。为解决变换装置存在的间题,经分析和论证, 2011年实施了低水气比变换工艺改造,变换催化剂选用国产耐硫变换催化剂。改造项目同时完成了与上下游工艺的合理衔接,投运4个月来,装置
运行平稳,节能效果显著,说明改造获得成功。 1高、低水气比变换工艺比较
改变水气比例是变换生产操作中最重要的调节手段,蒸汽比例高可以避免甲烷化副反应的产生,但容易造成催化剂的反硫化失活以及床层阻力增加,CO停留时间缩短;低水气比变换的各段床层热点温度较高水气比变换有大幅度下降,各段出口变换气中过剩蒸汽大幅度减少。由于蒸汽比例低,需要通过控制操作条件以避免甲烷化副反应的产生。
高水气比工艺特点:在变换进口一次加足水蒸气(水气比为1.1~1.3)满足全流程一氧化碳变换反应的需要,优点是不会有甲烷化副反应发生,缺点是蒸汽消耗大(吨氨耗在2.2t以上).由于一段催化剂处于高水气比和高温的苛刻条件下运行,
催化剂会出现反硫化现象,影响催化剂的活性。万方数据
低水气比工艺的特点:在变换流程中分3次加人水蒸气,通过控制工艺气中的水气比来控制变换反应的深度,进而控制床层热点温度:在热点温度较低的条件下,即不会发生甲烷化副反应的条件下,实现高浓度CO变换,从而达到降低蒸汽消耗,增产增效的目的:由于一段催化剂处低水气比和较低温度条件下,不会出现反硫化现象,避
免影响正常生产和频繁更换催化剂等间题。 2改造后变换工艺流程
改造后工艺流程如图1所示。
从图1可以看出,本项目主要进行了3项改造,增设预变换炉、蒸汽由原来的1次加人改为3 次加人、增设水洗塔,分述如下。
1)增加预变换炉。为了降低第一变换炉工艺
负荷,在原变换工艺流程上即第一变换炉冷器之前,增设预变换炉。粗煤气压力(绝压)3.8MPa,温度为150℃,干气中C0含量为61.7%,经分离、过滤后与第一次加人的中压蒸汽(380℃、4.0MPa、 1800kg/h)进入煤气换热器,与来自甲烷化换热器的变换气进行换热,加热至200%进入新增加的预变换炉进行预变换反应,经过该变换炉后CO含量由60%降低到40%左右。
收稿日期;2012-09-27;收到修改稿日期:2013-01-21。
作者简介:李桂,女,1978年出生,工程师,2003年毕业于近宁石演化工大学化学工程与工艺专业,现任中国石化潮北化肥分公司技信中心设计员。联系电话:0717-4232372;Email:7576533@ qqcom