
2012年第7期(总第358期)
节,能
ENERGY CONSERVATION
对冲旋流燃烧锅炉降低飞灰含碳量的试验
刘斌杰,李欣,赵晓光,郑立国
(河北省电力研究院,河北石家庄050021)
摘要:某发电厂1锅炉中修时主要进行了省煤器的改造,改造完成后一次风热风温度与改造前基本相同,二次风热风温度较改造前略有降低。改造后发现锅炉运行中出现上速飞灰含碳量高的现象,飞灰含碳量一直在10%左右,最高时将近20%。为了降低飞灰含碳量,提高锅炉运行的经济性和安全性,进行了锅炉燃烧调整试验。试验结果显示;该锅炉的飞灰含碳量显著降低,具有很大的经济效益。通过对试验过程进行分析,指出锅炉氧量控制偏低、一次风压偏高、然烧煤粉颗粒较粗是造成运行中
锅炉飞灰含碳量高的主要原因,并对锅炉的运行控制提出了建议。关键词:锅炉;燃烧调整;飞灰;氧量;一次风速;煤粉细度
中图分类号:TK229文献标识码:B文章编号:1004-7948(2012)07-0071-05 doi;103969/j. issn. 1004 7948. 2012. 07. 020
1项目背景
某发电厂1"炉为引进美国B&W公司技术的产品,锅炉为亚临界参数、中间再热、自然循环、平衡通风、固态排渣煤粉锅炉。设计煤种和校核煤种为山西阳泉无烟末煤和晋中贫瘦煤,采用钢球磨煤机中间储仓式热风送粉系统,前后墙对冲燃烧。配置有4台DTM350/700钢球磨煤机,前后墙各3层共24个B&W公司标准的EI-DRB型旋流燃烧器,在尾部竖井下设置2台容克式三分仓反转空气
由表7统计可知:改造投人49万元,年节约
76.87万元,7.6个月可收回投资。 4结论
该节能整改项目于2011年11月开始进行详尽的生产班次、洗浴人数、空压机热能回收效果、动能管路等调研,与建议整改方案基本吻合。2012 年6月开始施工,预计2012年8月完工。
从建议方案综合分析可知:针对大型企业内的子公司或部分车间在节能减排、降本增效方面大有项目可开展。在自备风源方面,齐斯通汇与齐斯爱恩的成本相差很大,尤其是利用空压机自产洗浴热水与总公司供应成本相差超过900%。
结合企业内部成本统计分析,提出相关建议及两项动能整改方案,有利于企业节能增效,具有极万方数据
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预热器,配有2台成都风机厂的静叶可调轴流式引风机,2台上海风机厂的动叶可调轴流式送风机,2 台上海风机厂的离心式一次风机。
锅炉主要设计参数如表1所示。燃料特性如
表2所示。
2试验测试结果及分析
结合实际情况,在300MW以上负荷进行如下试验。
大的推广和应用价值。参考文献
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作者简介:王志国(1969-),男,山东高唐人,大学,高级工程师,从事给排水系统规划设计管理、能源管理及节能技术工作。
收稿日期:2012-0529;收稿日期:20120621