
设备管理
涡轮膨胀机油系统改造
李浩路(山东阳煤恒通化工股份有限公司化工三厂设备科)
膨胀机由于具有节能、制冷效果好和回收的介质清洁等优点被广泛应用在石油、天然气等行业,近几年来,随着我国双氧水行业发展速度迅猛,生产装置越来越大,环保和节能的要求越来越高,膨胀机也被广泛使用在双氧水氧化尾气系统进行回收芳烃。
山东阳煤恒通化工二期10万吨/年双氧水生产装置氧化尾
气系统采用2台涡轮膨胀机组并联使用于2010年4月投产开车,油箱排气带油严重,润滑油消耗较高,润滑油湿度变化较大,影响机组安全运行。
由于膨胀机的转速较高,一般情况转速在10000转/min以上,为使轴承正常工作就要求润滑油有一定的流量,一定的温度,润滑油必须清洁、同时要具有足够的粘度。
油箱排气带油原因分析:为了防止启动油系统后润滑油申入工艺气体管道。引人仪表空气经过减压阀作为密封气,为了减少密封气量,要求密封气供气压力略高于喷咀出口压力,通常其压差为0.05Mpa左右,这部分密封气随润滑油一起流进油箱,由于油箱没有气液分高装置,油箱排气带油严重。造成油消耗较高,加油频紫,机组周围环境卫生差,劳动量增大。
改造内容;对油厢排气口进行改造,加上过滤器,具体设计和制作过程如下(附图):
(H、根据油厢排气口尺寸(外螺纹M80*2),截取Φ108不锈钢管长220mm一段,为减轻重量,管两端法兰可用8=10不锈钢板车床加工制作,法兰尺寸外径160mm内径108mm并钻螺栓孔(Φ8)8个,然后焊接到不锈管的两端。
、在不锈钢管内壁120mm处焊上环形挡板,挡板尺寸 Φ100xΦ708=5(也可焊四点挡块)。同时制作花板一块Φ1008=5 并钻孔若干(5)。
白、在不锈钢管顶部车不锈钢盲板(8=10)一块,并钻螺栓孔(Φ8)8个,盲板中间加25排放管(如图)。
智、根据油厢排气口尺寸外螺纹M80*2,制作不锈钢挡板(8= 16)外径160mm,四周攻丝(M6)8个,中闻车内螺纹M80*2.并留有通气孔60。
国、按图纸样式装填专用丝网即可。万方数据
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油过滤器
油冷却器改造:
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油冷却器改造原因:从膨胀机出来的高温润滑油经过一台风冷的冷却器,由于我们位于北方,蛋夜温差冬天和夏天温差大,导致经冷却器冷却后的润滑油温度变化,从面导致润滑油粘度的变化,影响膨胀机的安全运行。润滑油粘度变化导致油泵打液量变化。由于膨胀机轴承的间隙仅为几十微米,面轴承对温度又有一定的要求,当温度过高时,润滑油会变稀,使轴承工作恶化基至损坏。面温度过低时,润滑油会变稠,使转子转动阻力增加,轴承的功率损耗增加,不利膨胀机的工作,当温度低于10℃ 还会因润滑油流动困难而使机器损坏。因此要求供油温度在 30--50℃之间。
改造内容:为了不使润滑油粘度过大而使轴承功耗过大,及润滑油量减少,应设法保证供油温度,把油冷却器变更为不锈钢夹套列管换热器,改用循环水冷却,并把冷却器、油管路和油箱进行保温,根据油箱湿度及时调节循环水量,把供油温度控制在 20--30℃之间,应该设法提高供油温度,可以减少冷却水量,使部分或全部润滑油经油冷却器的矩路旁通阀,或者用电加热器加温以提高进油温度。
改造效果:显著提高了芳烃回收量,膨胀剂润滑油消耗明显降低,大大减轻操作工和维修工的工作强度,为公司的维修费用节省了大量人力物力和维修费用。