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作业X区A、B井泡排最佳加注周期探讨

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资料语言:中文

更新时间:2024-12-09 17:55:44



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内容简介

作业X区A、B井泡排最佳加注周期探讨 管理创新
作业X区A、B井泡排最佳加注周期探讨刘丽萍(中国石油长庆油田分公司第一采气厂作业四区陕西718500)
摘要:随善气井持结开发,部分气井已表现出低压、低产的特点基中部分产水并由于产量低不能满足气并完全持液生产的要康,并底及算简产生积液,导致气非无法正常生,
本文基予作
业X区产水并生产状况,主要从产水井状况、产水规律、油泰压变化等方面着手,分析并确定适合单并泡沫排水采气
艺泡排剂最
佳加注周期
。重点通过现场评价实验确定合理的泡据加注工艺
参数;结合近年来泡排剂加注中气井生产所存在的同题,确定池冰排水采气工艺的最优化参敏,得出速合低产气异泡据加注制度,实现提高气并开并时率及最终果收单
关键词:泡沐排水来气:低产气井.泡沫排水果气技术综递
泡沫排水采气是针对产水气田开发而研究的一项助采工艺技术,其有易于实、监效快、成本低、不影响生产等特点,在产求井中得到产泛的应用
通过油管环空向井底积液中加入起泡剂,起泡剂降低气液表
面张力,在并底产气的揽动下,产生县有二定稳定性的泡沫管内滑股沉积的液相变
泡沫,迅速改变油管丙低部径流体的相
对密度,连续生产的气相驱替泡沫流出并简,逐步实现油管内的美凝备,车异务理基理全务校曼授究气液结构的连续分布
降低油管
全恢复
.现场试验及效果分折
泡沫排水菜气试验气井的选取
结合作业×区气井生产特点,将携液围难且以往加注泡排剂气井后但效果不明显气并进行筛选,选取A并、B并作为此次试验对象
其中,A并投产日期为2003年11月22日,无阻流量为 10.3787x10md,随着投产年限的增加,由起初的连续性产水到后来的间款性出水,求气比波动关:冒前配产为2×10m/d,实连续生产气并。关并恢复压力后开井生产时,油套压下降快,油套差压增大,差压最大时为2.40Mpa,说明存在积液现象
B并投产日期为2000年11具11且:无阻流量29.7469× 10'm/d.随着生产年限的增加,产
气量和产水量逐新减少,水气
比降低:目前配产为5×10m%d,为连续生产气井、间性连续性出水,开井生产时,油套压缓慢下降,产气量速渐降低,针阀全开生产亦无法送到配产要求,说明存在积波现象
2.起泡剂性能
棒体的直径为38mm,棒体的长度为400mm,最小能降到
“这种空心的排液棒入并后:由于密度小宇10g/
0. 70g/ cm
cm,在油管内会较长时间的漂浮在并底的水面上,并溶解于永,
下产生鸿沫,降低井内液体密度,达到泡沫携水具
在气流的冲击
萌,“由宇该类泡排助菊落释速率较,在异丙缓被落解,薛时表度不是太高,对消泡工艺要求不是太严格
泡排棒适用于目产水量小于3000L、井温低于110的气水并,适量水质智花度20方ppm以下,
3.起泡剂加注方式选摇
由于案件限制,透取从井口7测试阅门投放排液棒,利用其自身重力下落与液体充分接触的方法
4.泡排效果分析
(1)A并试验效果分析
A并投产目期为2003年11月22日,无阻流量为10.3787× 10m/d,自前配产为2×10m/d,为连续生产气并,间歌性出,该井以2010年9月-12月进行间断性泡沫排水采气试验,通过极限油套差压分析法,优化泡排加注时机进行现场试整,详组试验数据见附表1。由附表1可知,泡排期间,当泡排棒加注时
为1.8-2.0×10md,目均产液量为
机选取适当时,日
0.25-"1.5m与试验前箱比,油套差压可降低0.6-0.8Mpa:驾排液棒投放量为3根时效果不估,投放量为4根时效果较明显:与 09年同期相比,采气时率提高16%,增产气量30.1×10m.泡排效果较明章
由试验前后产气、产水量以及油套差压变化可知,当油套差压为2.20Mpa时,加注泡排棒为最佳加注时机
(2)B并试验效果分析
B并投产日期为2000年11月11日,无阻流量29.7469× 10md.具前配产为5×10m%d,为连续生产气井,该并从 2010年11月-12月进行间断性泡沫排末渠气,通过极限油套差压分析法,优化泡排桂加注时机进行现场试验,详细试验数据见
2014年7月
化置筑
附表2.由附表2可知,泡排期间,当泡排棒加注时机选取适当时:月产气为3.5-4.3×10m/d:均产液量为0.4-1.0.m贝泡排耗投改的不同量来看,泡排改量差异价不角量
与试验前相
比:油套差压可降低0.4Mpa,加注排液棒后产水量明显增大,产气量也上升,效果较明显
气、严水量以及油套差压变化可知,当油套差
由试验前后产
压为0.41.2Mpa时,加注泡排棒为最佳加注时机,结论与认职
1.A井油套差压在220Mpa时,在井口加排液桂后关井恢复压力,油套差压减小,试验效果较明显。
2.B并油套差压在0.41.2Mpa时,加注周期6-7天,在井口投放4粮排液棒关并恢复压力启开并生产,油套差减小,试弱效果较明显:由于G13-14并注醇方式为油管注醇,进入冬季后为抑制本合物的形成加注甲醇过程中,审醇量对泡排棒的气泡排水效果有
定的影取
3.由于A并与B并都是某站气并,站内无消泡剂流程,为不
,在进行泡排试验时,加注时机做了适当调
影响脱水据正带运
整,对试验数据的分析造成一是的影荫,有待进“步并展试验进行跟踪。
气并在冬季生产中,为独制水合物的形成会加注甲醇,而
甲醇本身真着清范准用,特剑楚对
些油管注醇气井,会导致准
排棒投入油管持入井底产生的泡沫稳定性变差,对排水采气效果
定的影购,建议在开展泡沫排水采气试验过程中,开展起
告成
范制抗审醇消范作用试验研究。参考文献:
[U]响乎仁等.滤沫排水采气的矿场应用和认识[J].天然气工业.1984.4(1)
[2]张书草
等低压低产气井排水果气工艺技术[J]天然气工
业,2005.25(4)
气井泡挂加注制度表
附表1:A
加注前套

井号
A A A
注时间
9 2 9 10 9 19
28

压 M pa
5. 60
5 60
5 60
60
压 M pa
60
0 0
0 80
0
60
0 0
加注后海
(M 6 0
M P a
0
0 5
0
2
6 0
差压
2. 00
60 1. 80
80
常规配产
0 m
d) 2.
2 0
0 0
日产气
加往前 10
w e
2 A 1. 4
5
如注调 10 山
1. 8
1 9
2 0
9
日产液
加 m
0 0 o o
加注后
m 0. 9
o 2
0 5
0. 3

棒加注量
4根 4根 4根 4根
备注地面注醇地面注醇
地面注醇
地面注醇
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