
优化卸油流程
提高脱水效果
张璟(中石化胜利油田分公司河口采油厂集输大队,山东东营
257200
摘要:陈南站却油对分水器的冲击较大,特别是对稠油温度的影响显得光其大,前期我们虽然开展了一系列的改遗,有效的降低了即油对生产的影响,但是随着卸油量的增大,以及五矿来液量的增加,我们急切需要优化流程,来提高脱水效果,
关键词:油流程;脱水效果;优化 1生产概况
陈南站主要担负着五矿二队原油处理及污水外输任务,进站原油为超稠油,原油脱水采用掺稀油降粘工艺。目前进站液量9500m/d-11000m/d,综合含水在85%以上。最初卸油量为 125t/月,卸油频率为3车/天,目前卸油量为6000-7500t/月,卸油频率为17-20车/天。
2目前卸油工艺存在间题 2.1卸油量逐年增大
我们统计了2011年至2014卸油量的变化情况,从下表中看出卸油量每月由最初的4649t增大到66031,卸油车也由419 辆增至603辆,由于卸油直接进入分离器,因此卸油量的变化直接影响到分离器的分离效果
2011年-2013年卸油量统计表
月
1月
2月
20136519
16599
2012
524
2011
5724
月份
2013 2012
E6t
553
3月 6388
4月
15月
622
2011年-2013年卸油车次统计表
10
630
573
655
703
689
2011
477478514475
1391
2.2卸油温度较低
593 42
5
575
E 11
717 534
12月 4412 12
634 618
386417
1395
购 6603
事均 603 592 419
通过现场检测,部分车辆的卸油温度在60度以下,打人井
排后,造成脱水温度偏低,从而影响沉降。 2.3卸油时间间断性
分离器的出油量的波动直接影响到加热炉的温度调控,引起回压的变化,最终造成油气缓冲罐温度的波动。由于卸油通过井排后进人到分离器,分离器来液量的不稳定,引起后端加热炉调参的滞后,从而造成油气缓冲罐5-10度的温降,从而影响后端脱水效果。从下表中可以看出,卸油时间是没有规律性
89
2015年3月
化准理
和间断性的。
2.4卸油含水率的波动
技术管理
卸油的不稳定性主要表现在卸油的含水波动,每辆卸油车所装载的原油含水率有所不同,卸油含水在20%-100%不等,卸油泵排量在20方/小时-100方/小时之间波动,卸油量的不稳定性,影响分离器的分离效果,造成温度的变化,冲击后端脱水。 3下一步打算
基于上述向题,下一步我们将进一步优化卸油流程,由于我站1#、2#加热炉同时担负着稀油加热的任务,目前常开2#炉, 1#炉由于故障率高,效率低作为备用,为此我们考虑在原卸油进井排线上新接一条管线,接人2#加热炉稀油进口管线上,实现卸油台来液进一台加热炉处理,保持卸油温度提升到85度以上(见下图),回时由于卸油量的不稳定性,我们建议在进口处新上一台流量计,将流量数据远程传输至监控室中,操作工能实时监控参数的变化,及时调节,避免由于监控不到位,影响脱水生产
静事限合器站外脂油
理论计算:
当出口温度由65度升高到88度时
进口温度(C)=65V:流量(m3/h)=10Φ:含水(%)=75
p油:油密度(kg/m3)=962.0 p水:水密度(kg/m3)=1000 ↑:炉效(%)=83%
由 Q吸= GC(t2t1)=G油C油(t2t1)+G水 C水 (t2t1) =p油 V(1)C油(t2t1)+p水 VpC水(t2t1)
Q.总=Q1xB,B=40610KJ/kg Q1= Q吸/(m· B) 得知:燃气量为744m3/d
理论计算显示燃气消耗较小。 4结语
通过上述改造,一方面有效的提高了并排温度,另一方面减轻了油的波动对油温度的冲击,保证了缓冲罐的温度,稳定后端脱水。