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挖掘机制动系统故障一例

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资料语言:中文

更新时间:2025-01-10 15:37:38



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内容简介

挖掘机制动系统故障一例 时,如继续向左扳动,电磁铁将产生定位作用,将先导阀锁住,使Y口与1口相通。此时补油阀阅16 的K口油液,通过其内节流孔与Y口相通,即通过 K→Y→+I→T→J口回油箱:同时补油阀16弹簧侧的油压下降,补油阀16左侧油压克服弹簧的弹力,将补油阀16打开,从而实现动臂缸6有杆腔油通过K口回油箱。此时动臂缸仍处在下降状态,其无杆腔通过动臂分配阀14与油箱导通。动臂缸6的有杆、无杆腔都与油箱相通,动臂即处于浮动状态。
(3)收斗动作
先导阀操纵杆12向右侧摆动时,转斗分配阀15 的O口与先导阀C口连通,与D口断开。由供油阀8 来的油经P+P1-+C→+O口,推动转斗分配阀15阀芯向左侧移动,阀芯左侧控制口的油液经N→E→T→J 口回油箱。同时阀芯右侧通道打开,来自工作泵3
无杆腔,转斗缸4有杆腔的油液沿阀芯下行通道回
油箱,实现铲斗的收斗动作。 3.常见故障分析
(1)电磁阀定位失灵
先导电磁阀定位失灵的原因有2个:一是线路插头接触不良、电流过小,导致电磁铁吸力偏弱;二是有污物或压板与推杆间除过大。此时应清洁线路插头:清除电磁铁与压板接触面上污物,调整压板与推杆之间的间隙。
(2)铲斗自动上翻
铲斗自动上翻是指将操纵杆置于中间位置,铲斗置于地面后,铲斗自动绕铲斗下销向上翻转。其故障原因有:转斗缸有杆腔溢流阀卡在开启状态,转斗缸活塞密封不严,与转斗缸有杆腔串接的单向阀关闭不产。此时应拆检清洗溢流阀,更换转斗缸活塞密封环,研磨单向阅密封面或更换单向阀。
(3)铲斗自动下落
其故障原因可能是转斗缸无杆腔溢流阀卡滞或转斗缸活塞密封不严。应分解清洗溢流阀,修复或更换密封件。
(4)先导阀控制失灵
其故障原因:先导阀阀芯卡滞,计量弹簧变形,先导供油流量或压力不足,换向阀动作卡滞。此时应检查油液清洁程度,清洗阀芯和阀孔,更换
计量弹簧,检查先导供油系统是否正常,并清洗换向阀与滑阀。
(5)动臀下降过快
其故障原因一般是换向阀弹簧折断,更换即可。
(6)液压缸都不动作
其故障原因一般是转向泵损坏或其驱动键失效,导致转向泵无油液输出。排除方法是维修(更换)转向泵和驱动键
(作者地址:河南省安阳市安钢集团汽车运输公司修理厂455004)
挖掘机制动系统故障一例
1台W4-60型挖据机,其发动机预热启动后,使用脚制动时,有液体从快速放气阅喷出,连续踏几次脚制动踏板,液体喷出现象消失。
快速放气阀的功能是:当松开脚制动踏板时,制动气红内具有压力的气体就会速排入大气,达到快速解除制动的目的。
W4-60型拖掘机配置的是气压式单管路制动系统,出现此故障有3种可能:一是空气压端机、气体制阅等部件出现故障,有机油进入制动系统;二是中央回转接头出现故障,有液压油进入制动系统;三是系统中压缩空气净化后生成水。对于上速故障的排查方法如下:
首先,用手模、鼻闻的方法判断喷出的液体是油还是水,其次,在发动机熄火的状态下将储气简的放污开关打开,将系统中的压缩空气放出并关闭开关,再次,重新启动发动机,待空气压缩机工作一投时间后(系统达到正需压力),将手放在放污开关口部位并微开开关,看是否有液体喷出。加果明显有机油喷出,则是空气压编机的活塞密封件损坏;如果喷出的是液压油,则说明是中央回转接头密封件损坏;如果喷出的是大量的油、水混合轴,则是气体按制阅中的油水分离器损坏。
经检查发现,故障原图是操作手在停机后未将储气离内的压确空气放出,且距第二次开机时间较长造成的。经压端的空气温度较高,外温度降低后液化生成水。连续踪跨制动踏板后系航压力降低,液化生成的水叉发生汽化,敬障现象因此消失。
此故障主要发生在受夜温差大且空气湿度大的地区和季节,只要操作手每次停机后,特储气简内的压缩空气通过放污开关放出就可以避免这种问题。
(新疆关树贞罗传宝)
1工程机械与维修137
2012.1CM&M
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