
2011年12月
第39卷第24期
机床与液压
MACHINE TOOL & HYDRAULICS
DOI; 10.3969/j. issn.1001 3881.2011.24.049
G185专机滑台故障维修
陈卫东1,2,黄泽好
(1.重庆理工大学汽车零部件制造与测试技术教育部重点实验室,重庆400050;
2.重庆电子工程职业学院,重庆401331)
摘要:介绍了G185专机滑台的故障现象,并通过分析得出了较为经济实用的维修方法。
关键调:G185专机;滑台;维修中图分类号:TG502.72
文献标识码:B文章编号:10013881(2011)24135-1
2004年3月安装并投产的CG125摩托车发动机左右箱体次孔专机生产线中,其中一台C185专机设备在2009年12月,出现六工位的动力头加工左箱体废气孔时,不但加工不到位,而且坐标偏移严重的现
象,造成产品加工报废。 1故障分析与诊断
经过检查,发现该动力头的滑台在进给运动时左右摇摆,动力头滑台的压板收紧后,还是不能压紧滑台;再经过仔细检查,发现滑台的贴塑材料脱落,清轨和滑鞍接触面间隙增大,接触面拉伤严重。
同时,对有相似故障的五工位动力头滑台进行检查,也发现同样间题:原有的贴塑层全部脱落,清台不能再使用。为应急将G184专机的三工位拆下急用,拆下后发现贴塑层同样脱落,无法使用。经多方联系,重庆三机派人现场检查,得出的结论是:难度大,不能维修。最后经与北方某精密机械制造有限公司接洽,他们愿意接手维修,但每个滑台维修费高达
7500元,维修陷人困境。收稿日期:2010-11-11
2修复方案
Dec.2011 Vol.39 No.24
综合以上情况,决定自已想办法修复。经过讨论和分析,综合各种可行方案,拿出了一个具体的解决方案:在市场上购置导轨面修复的1mm厚的贴塑板和专用粘接胶材料,对导轨面进行铲刮处理,并用香蕉水进行除油处理,增加粘接效果;再将贴塑用的耐磨塑料板粘接在导轨面上,由于粘接后的表面需要重压平整凝固(最少需要24h),使其粘接牢固平整,一面一面地贴,一个滑台最少需要进行4次粘贴,才能将所有需要贴塑的表面全部粘接完,之后进行精心铲刮,由于贴塑面较软,采用刮刀逐点修整,用红丹粉进行导轨和滑鞍之间的找平,精雕细作,修完一个面,再修另一个面。花费接近一周的时间,终于将两
个滑台修复,并装机使用。 3结果及效益
经过检查能达到滑台的使用要求,装机使用后效果不错,达到预期目的。节约了大量的成本,不仅提升了自身维修水平,也总结得出了一种较为经济的维修方法,对今后的维修工作有一定的指导意义。
作者简介:陈卫东(1976--),男,硕士研究生,实验师,研究方向为机械设计制造及其自动化。E-mail;chenwd_loncin@
126.com。