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采用还原态催化剂更换Φ1000mm合成塔上层失活催化剂

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更新时间:2024-12-11 10:32:51



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采用还原态催化剂更换Φ1000mm合成塔上层失活催化剂 22
小氮肥第39卷第2期2011年2月
采用还原态催化剂更换Φ1000mm
合成塔上层失活催化剂
李帮国
(云南曲靖化学品工业公司合成氨厂655003)
云南曲靖化学品工业公司合成氨厂有2套合成系统.其中1套采用Φ1000mm矮胖型合成塔,使用浙江工业大学机械厂设计生产的内冷维热式复合型内件,设计生产能力45k/a,此系统于2008年7月更换催化剂后投运,开车后较为正常。由于净化工段的原因,合成塔上段催化剂活性逐步变差,热点温度下降。特别2009年3月后,上层第3点和第4点温度均下降至约390℃,上部催化剂基本无温升,导致此合成系统氨净值低、循环量小、压力上升、放空量增大。满负荷生产时,系统压力>29.0MPa,放空量在1500m/h 以上。循环气中(CH)由14%~16%被迫下调至10%~12%,氨产量明显下降,动力消耗明显增加。为此,决定于2010年4月27日停运该系统,更换上层催化剂。为缩短该系统停车时间、减少生产损失,特选用湖南安淳高新技术有限公司生产的XA201-H-1型全还原态催化剂,以达到节
省催化剂还原时间的目的。 1
更换方案
在更换上层催化剂时,不仅要考虑保护下层
的分布盘上形成液位,气、液量大时,盘上液位高,通过降液孔均匀分布液体。检修时发现:分布盘上部分降液孔已被堵死,硫磺厚度达150mm,与升气孔口相平,造成了部分液体从升气孔降下,从而降低了吸收效率。将分布盘进行改造,通过计算,适当扩大降液孔的直径,降低硫磺积累的几率。
(4)再生槽喷射器是再生系统的关键部件,出塔脱硫液控制一定压力,通过喷射器形成高速液流,产生负压吸入空气,在喷射器的喉管内进行混合接触,进行大部分的氧化反应,然后在再生槽
万方数据
旧催化剂,不得有空气进人,而且还要确保在装填全还原态催化剂时与空气隔绝。进行合成催化剂筐盖设计及方案制定后,决定采用水环式2BF-303型真空泵抽取需更换的上段催化剂,从合成塔二出管上的取样点充人高纯度氨气,对催化剂进行保护,确保催化剂更换一次成功。
(1)系统停车:按长期停车操作步骤停车,降温速率为40℃/h。热点温度降到200℃时,切断废热锅炉与蒸汽网络的联系,排尽废热锅炉中的水。当床层所在温度降到50℃以下时降温结束,作卸压处理。
(2)安全置换:合成塔二进、二出、冷副线进口管撤出系统并加盲板,使合成塔与系统隔绝;拆除大盖及附属部件,从二出管取样点充人纯度为 99.99%(体积分数)的氢气,由下到上置换整个催化剂床层及催化剂筐,置换后的气体从短中心管排出,直至气体取样分析达到动火要求指标。
(3)刨开分气盒盖板,拆掉填料压盖,刨开催化剂筐盖并吊出,拆下筛网板,上好定位盘,校正各管位置并上好管口帽(在整个过程中底部充氟气工作不能停止),将预先制作好的隔绝保护筒
内进行进一步的再生。喷射器在使用过程中出现部分喷嘴被堵塞。检修时发现:喷射器下方的扩散管腐蚀严重,从而影响再生的质量。经分析认为是因检修、清理不及时,造成脱硫液中的单质硫比较多、脱硫液黏度大,影响吸收效率。因此更换了部分喷射器及扩散管,并加长扩散管,增强吸收空气的能力,提高再生的效率;同时,对循环槽、再生槽的槽底进行定期清理,避免溶液中的硫磺被带至塔内的分布盘和填料层中。
(收稿日期
2010-05-10)
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