
小氮肥第38卷第4期2010年4月
带压堵漏技术的应用
李来义张桂清王红杰穆斌
(河南平煤神马集团飞行化工有限贵任公司平顶山467001)
1概况
河南平煤神马集团飞行化工有限责任公司生产介质具有高温、高压、易燃、易爆、易中毒的特点,现场工艺管道、阀门、法兰、设备泄漏时有发生。有些部位出现泄漏,若不采取带压堵漏技术将造成系统停车,每次停车的经济损失可达数十万元。自2000年以来,多个车间的设备、管道、法兰、阀门曾发生过工艺介质泄漏事故,对此采取了相应的堵漏措施,如注胶式带压密封、阀门泄漏的压堵、内压堵漏、攻丝堵漏、顶压堵漏以及导流堵漏等技术。
2实例分析
(1)热电厂1"锅炉并汽阀门法兰泄漏。该阀管原料气中的杂质。
(2)针对换热六段和四段换热管内的杂质、污物主要集中在换热六段这一现象,在人换热六段前的焦炉气管线上增加1组57mm的换热管束(24根),与换热六段的换热管束并联使用,当阻力增大时可以随时切除此换热管束进行清理,实现了不停车处理。
(3)在新旧2台油水分离器之间安装了1条副线,使2台油水分离器中的任意1台阻力大时都能单独切除清理,且管线也能及时切除吹扫,从而使人换热六段和四段前的气体得到净化,系统
阻力上升问题得到控制。 3
脱碳工段 3.1存在的问题
脱碳工段采用热钾碱法吸收原料气中的 COz。长期以来,由于溶液的强腐蚀性及冲刷,曾多次出现再生塔顶部挡板断裂、塔板漏的情况,溶
万方数据
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门法兰规格为Dg150mm,Pg100MPa,介质为蒸汽,温度450℃,压力3.9MPa。由于蒸汽温度高,泄漏点泄漏量大,维修人员无法靠近,检修困难,故决定采用夹具堵漏:①首先按要求测量各部分尺寸,然后制作夹具,夹具上开6个注胶孔,并装有排气阀;夹具制作好后,在夹具的结合面加装弹簧舌片,使胶无法从夹具结合部挤出。②安装夹具时,应采取防护措施,避免烫伤:③对准泄漏处,打开排气阀,注胶从泄漏点背面开始,然后再从相对应的孔注胶,以此类推,直至泄漏阀有胶外排,关闭排气阀,堵漏成功。此次堵漏关键:两道双金属密封、密封堵漏胶较好、两边加弹簧片也较理想及注胶顺序正确。
(2)净化车间变换气水冷器封头泄漏。介质为变换气,压力2.0MPa,法兰直径1000mm,法液直冲塔壁,造成溶液分配不均,严重影响了生产,并造成塔壁多处泄通,增加了检修工作量,以
前曾多次整改,但效果不理想。 3.2改造情况
在再生塔顶部增加1台CO,预脱器,使进人再生塔的溶液先经预脱器后人再生塔,通过CO2 预脱器内部喷头改变溶液流向,使溶液均匀落下,同时预脱除一部分CO2。这样,既改善了工艺条件,又有利于设备维护,保护了塔体,投用后效果很好。
4结语
硝酸铵装置净化系统通过上述一系列技术改造,用较小的投入换来了较大的经济效益,使多年来一直未达产的硝酸铵装置有了转机,连续4年((2004年至2007年)产量超140ka,使硝酸铵装置成为本公司新的利润增长点。
(收稿日期2009-12-07)