
技术管理
压力测试资料在排水采气中的初步应用
张紫阳(西安石油大学710065)
刘庆志李鹏
张海均
段家权(长庆油田第五采气厂017300)
摘要:压力测试是气用动态监测中一项常规且重要的工作,压力测试除了用于了解不同区块、不同开发阶段压力分市及变化情况外,还可以根据不同相态流体压力梯度的变化情况,确定气并是否积液以及液面的具体深度,这对于制定含理的气并管理制度、排水采气工艺速并以及分析排水采气效果都有重要的指导作
关键词:苏东气田;压力测试;探没面;动态胜测;排水采气
苏东气田位于伊陕斜坡中北部,地层平缓,构造相对简单,主力气层为盒和山苏东气田气井生产过程中会带出成藏时期形成的滞留水和凝析水,当气并产量降低时携波能力变差,就会造成井简积液。利用气井生产过程中的压力测试方法,确定气井是否积液以及积液的程度,能够更好的指导积液气井排水采气工作
一.利用压力测试确定气井是否存在积液
1.利用压力测试确定气井是否积液的原理
目前国内常见的液面探测方法主要有两种:一种是利用声波液面探测仅进行探测:另一种是利用电缆测井仅器进行探测,通常是利用电子压力计进行探测,根据电子压力计所测到的井内压力及压力梯度数据,可以计算出波面的位置。
在苏东气田组织了200多井次测试,通过对测试数据进行分析发现:气井井简内压力梯度在0~0.17MPa/100m之间,一般判断为气体:压力梯度大于0.7MPa/100m,一般判断为液体:压力梯度在0.17~0.7MPa/100m之间,一股判断为含水气柱,
2.利用压力测试确定液面深度
以苏东XXX并为例,测试前通井,对该并选取14个点进行测试,各测点停放时间10分钟,以便取到稳定的压力参数。测试结果如下:
表1苏东XXX并压力测试数据表
深度(M) 0 200 500 700 1000 1300 1600
压力(Mpa) 2.899 2.982 3.048 3.083 3.145 3.553 4. 399
深度(M) 1900 2100 2300 2500 2600 2700 2750
压力(Mpa) 5.215 5. 766 6. 360 6.917 7.228 7.528 7.696
将深度(m)做横轴,压力(Mpa)为纵轴,做苏东XXX井的压力梯度图,如下:
1800131014301800
180280230340380380300
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图苏X0件至力统理
两条趋势线的交点即为气相和气液混合相的交界面,通过计
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化置筑
2014年7月
算得该井液面距井口1187.69m. 二.在排水采气中的应用
1.通过计算并简积液量确定药剂投注量
对于节流器井,若节流器以上积液,则积液量 =×(h
h)(1)
其中,
hv格s:节流器座封深度,m
ha:节流器上方气液界面深度,m d:油管内径,m
对于无节流器的气井,包括油套环空、油管内及油管以下井简部分,则积液量
Q=Q +Q +Q
mDd Q=
其中,
4
Dmi套管内径,m dax:油管外径,m
即
, nd?
h
+
4
D +
4
da:油管内径,m
h:油套环空内气液界面高度,m
h:油管内气液界面高度,m ha:油管下深,m
(Hh)(2)
H:人工井底,m
例如:苏东XXX井,节流器1810m,通过压力测试资料测得该井液面距井口1400m,该井油管内径为62mm;通过节流器上方积液的计算公式(1),取d=0.062m,hs=1810m、h= 1400m,可以算出该井节流器以上积液量为1.24m
根据实验结论,泡排棒稀释浓度为5%时发泡效果最佳,此时泡排棒加注量1.5根/m3,故该井投泡排棒2根为宜
2.分析排水采气效果,调整生产制度
对于已经采取排水采气措施的积波气井,如果积液已经排出,继续加注药剂会产生浪费,并且会导致井简污染。通过压力测试资料,查明井简积液的确切变化情况,及时调整气井的生产制度,可以有效避免泡排药剂的浪费和井简污染。
对于已经采取常规排水采气措施但是没有明显效果的气井,通过压力测试资料,探明油管积波程度,结合其地质特征,可以选
择气举等一些非常规的排水采气措施,来增强排水采气效果。小结
1.根据测压时获取的井内压力及压力梯度数据,可以计算出液面的位置。
2根据计算出的波面位置,可以确定积液气井药剂的合理投注量:对于已采取排水采气措施的气井,通过压力测试资料,探明油管积液程度,及时分析排水采气效果,调整生产制度,